“自制”節費用
一段時間以來,煉鋼廠8號連鑄機輥道切前切后導坯輪的鋼結構部件損壞嚴重。為解決這個問題,在工余時間,負責維護連鑄區域設備的職工選用與原來導坯輪鋼結構相近的材質,通過切割和焊接技術制成結實的鋼結構件,與原來的輪進行裝配,成為一個新的導坯輪,其性能完全可以替代外購導坯輪。
連鑄鉗工一組組長楊宏斌介紹說:“導坯輪是運輸鋼坯的必要設備,采購備件成本較高,一個至少也得2000元;自己制作鋼結構件每公斤12元,一個導坯輪的鋼結構大概重約50多公斤,這樣算下來,自己制做一個導坯輪大概是600多元,8號連鑄機制作6個導坯架也不足4000元。”
職工們在“抱西瓜”的同時也不“丟芝麻”。前一陣子,他們根據鋼板剩余邊角料的大小,送給機工加工成墊片或斜墊鐵。加工成1∶15和1∶20兩種型號的墊鐵,分別用在了輥道的定位塊和拉矯機的減速器上。“這些不起眼的小東西,一年下來節約的備件費用細算起來非常可觀。”機工王彤說。
“修舊”延壽命
“這塊拆下來的2T倒鏈的鉤子可要留著,等修同等型號的倒鏈時,它可是最好的‘替補’。”負責修配工具的職工武旭剛在整理廢舊工具時,總是根據工具零件狀態,把它們分別放置于“直接使用”和“待修使用”兩個區域。該車間職工在廢物利用、回收復用上下功夫,在舊材料里“淘寶”、對廢舊備件組合修復已經成為新常態。這不,由于更換下的連鑄中包車微調減速壞的部件各不相同,該作業區裝配組的職工把更換下的減速器全部拆開,重新組合修復,裝配出合格的“新”備件。對已損壞設備進行“取長補短”式拼裝,不僅延長了設備的使用壽命,而且可節約備件材料費用5000余元。
“改造”降成本
“在小改造上能省一點是一點,過日子就得要精打細算。”這是該廠檢修部煉鋼檢修車間連鑄區域職工的“降本格言”。原來,煉鋼連鑄機切割小車各轉動部位軸容易抱死,造成切割坯困難。技術能手李波檢查后發現,這是潤滑效果不良所致。他決定為其增加潤滑系統。他將割槍轉動軸承改為同等尺寸的銅套,并對各轉動部位接加油點,通油潤滑;同時,在小車架上安裝儲油箱,使潤滑油持續直接潤滑轉動部位,避免轉動部位因缺油抱死。僅此一項,每年就節約成本12萬元。
觸類旁通,該車間職工還利用連鑄設備停機的機會,給7號連鑄機冷床也增加了潤滑系統。職工們自己動手,先給銷軸中間增加油槽,然后在各個連桿上打油孔,通過管道連接至干油泵,實現集中潤滑。該項改造每年可節省更換銷軸所需備件和維修費用近5萬元。