在軋鋼生產(chǎn)中,將原來軋制原料150方鋼坯改為160方,不僅要進行工藝調(diào)整,還需要對生產(chǎn)設備進行改進和優(yōu)化。2015年9月份,軋鋼廠在水鋼公司規(guī)劃發(fā)展部的帶領下,主任工程師楊延前往昆鋼集團考察學習,了解昆鋼鋼坯斷面由150毫米×150毫米增大到165毫米×165毫米后,生產(chǎn)設備的運行情況。回到廠后,考察小組結(jié)合軋鋼廠四條生產(chǎn)線的設備能力和煉鋼連鑄機對應情況,提出了鋼坯斷面由150毫米×150毫米增加到160毫米×160毫米的初步方案。根據(jù)方案,對每座加熱爐的承載力、液壓系統(tǒng)能力、粗軋機組的能力、高線C型鉤及PF線承載能力等進行校核,以確保設備的安全運行。為確保160毫米×160毫米斷面順利軋制,軋鋼廠成立了生產(chǎn)保障組,明確了相關單位的工作任務,生產(chǎn)組負責對各生產(chǎn)線工藝進行設計,提供鋼坯斷面增大后的孔型圖和軋件尺寸,合理設計軋制程序表,制定鋼坯斷面增大后各生產(chǎn)線加熱爐的加熱制度及操作要點,保證鋼坯加熱的均勻和穩(wěn)定。工藝件方面,根據(jù)各生產(chǎn)線的孔型和軋件尺寸,合理配備工藝件,確保工藝件上線后的穩(wěn)定。另外,該廠還從節(jié)約成本的角度考慮,通過精心核算,系統(tǒng)分析,盡量避免設備及工藝上大的改動,并將各生產(chǎn)線孔型系統(tǒng)設計為既可軋制150毫米×150毫米斷面,又可軋制160毫米×160毫米斷面。同時,對粗軋各機架進出口導衛(wèi)根據(jù)軋件尺寸進行合理修改,實現(xiàn)160毫米×160毫米增加的斷面在粗軋、中軋和預精軋全部消化。
從2016年1月份起,該廠先后在一棒、二棒、三棒、一高線組織試生產(chǎn),均取得一次性試生產(chǎn)成功,目前,四條生產(chǎn)線鋼坯全部采用160毫米×160毫米斷面軋制。
截止到目前,水鋼公司軋鋼廠增加原料斷面生產(chǎn)后,各條生產(chǎn)線上技術經(jīng)濟指標均有效提升。據(jù)統(tǒng)計,軋制160毫米×160毫米斷面相對150毫米×150毫米斷面,機時產(chǎn)量提升5%;高線單卷重量從1.82噸提升至2.05噸,實現(xiàn)C70局車的滿載,降低了公司運輸成本。同時,直徑18毫米—25毫米規(guī)格定尺率提升至99%以上;直徑12毫米—36毫米規(guī)格成材率提高0.02%左右。