變頻改造成降耗“新利器”
目前,在節(jié)能低碳背景下,鋼鐵企業(yè)必須要重視設(shè)備技術(shù)改造,尤其是設(shè)備風(fēng)機(jī),由于其耗電量大,且各風(fēng)機(jī)風(fēng)量負(fù)荷變動大,故要積極調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)擋板,實現(xiàn)風(fēng)量控制。因此,必須要完善風(fēng)機(jī)擋板截流調(diào)節(jié)方法,降低風(fēng)機(jī)擋板截流損失量,減少高壓電機(jī)耗電量。變頻裝置作為節(jié)能降耗的一項前沿技術(shù),被廣泛運(yùn)用到大功率高壓電機(jī),對于降低廠用電率發(fā)揮了重要作用。
原料廠燒結(jié)機(jī)的主抽風(fēng)機(jī)采用擋風(fēng)板調(diào)節(jié)風(fēng)量的方式來調(diào)節(jié)燒結(jié)生產(chǎn)過程中需要的風(fēng)量,采用水電阻降壓啟動方式。風(fēng)門擋板未完全打開,其輸出功率大量地消耗在擋板的截流過程中。在調(diào)節(jié)風(fēng)門開度時經(jīng)常需要人工調(diào)節(jié),費時費力準(zhǔn)確度低;啟動電流高,水電阻阻值調(diào)整不當(dāng)在啟動時產(chǎn)生的大電流會造成對電網(wǎng)的沖擊,影響上一級變電站及其他用電單位的正常生產(chǎn)。集團(tuán)公司對三臺主抽風(fēng)機(jī)實施了高壓變頻節(jié)能改造,改造后風(fēng)門擋板開度為100%,利用PLC后臺控制系統(tǒng)在電腦上進(jìn)行操作,用控制電機(jī)的頻率來調(diào)節(jié)所需風(fēng)量。電機(jī)啟動時頻率和電流控制在響應(yīng)的參數(shù)之內(nèi),消除了大電流對電網(wǎng)的沖擊;風(fēng)量調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度高,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),延長電機(jī)的使用壽命。改造后的三臺風(fēng)機(jī)年實現(xiàn)節(jié)資1100余萬元。
后期又對煉鐵部高爐助燃風(fēng)機(jī)、熱電公司余熱循環(huán)風(fēng)機(jī)、泰威公司265機(jī)尾除塵風(fēng)機(jī)、焦化公司鼓冷風(fēng)機(jī)等6臺風(fēng)機(jī)電機(jī)實施變頻節(jié)能改造。通過現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)來看,其平均節(jié)電率在30%以上,年可節(jié)約電費支出600余萬元。
據(jù)統(tǒng)計,泰鋼集團(tuán)針對風(fēng)機(jī)、泵類等感性負(fù)荷,配置了變頻調(diào)速裝置227臺,平均節(jié)電率達(dá)到25%以上,年節(jié)約費用4469萬元。
優(yōu)化管道布局提升利用率
近幾年來,由于淘汰落后產(chǎn)能,生產(chǎn)線的升級改造,使得能源集輸系統(tǒng)和現(xiàn)有的布局不匹配,因此,泰鋼集團(tuán)堅持優(yōu)化能源布局與優(yōu)化能源輸送方式并舉,促進(jìn)能源大范圍高效配置;,既能有效避免大馬拉小車現(xiàn)象,又能很好防止設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行的情況。
泰鋼集團(tuán)原有空壓站9座,用電成本約為每年5762萬元。由于用戶用氣負(fù)荷與空壓機(jī)產(chǎn)氣負(fù)荷不匹配,存在空壓機(jī)加卸載頻繁、壓空放散及電能浪費現(xiàn)象。合理優(yōu)化壓空資源配置、實現(xiàn)壓縮空氣一體化管理、提高空壓機(jī)工作效能、降低生產(chǎn)成本勢在必行。通過合理調(diào)研、可行性分析,泰鋼集團(tuán)相繼關(guān)停了新材料公司、原料廠燒結(jié)/球團(tuán)空壓站,將球團(tuán)空壓機(jī)利舊用于超微粉項目,將熱電公司2#空壓站出氣管道與新材料、原料廠原有壓空管道對接,形成以熱電公司2#空壓站為中心向原料、煉鐵、冷軋部、新材料敷設(shè)的產(chǎn)供氣系統(tǒng),消化了熱電公司2#空壓站部分富余產(chǎn)能,年節(jié)省費用544.2萬元。
原先氬氣全部來自于外供單位,采購費用較高。而煉鋼廠制氧車間的5座液氬貯槽內(nèi)的液氬在充液、供氣、存儲一系列過程中,由于溫升造成的液氬汽化會造成貯槽壓力增高,導(dǎo)致空分生產(chǎn)的液氬無法充進(jìn)槽中。為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,只能放散部分汽化后的氬氣。為此,他們通過改造管路,使氣態(tài)的氬氣回流至空分裝置的精氬塔進(jìn)行液化回收。改造后,每小時減少外購氬氣220m3,年經(jīng)濟(jì)效益290萬元。
優(yōu)化革新降本又增效
眼下的鋼鐵行業(yè),一邊是外部市場環(huán)境的激烈競爭,另一邊是政府和社會各方對環(huán)保要求越來越高,節(jié)能成本隨環(huán)保水平提升激增,怎么辦?作為一家高耗能的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),泰鋼把環(huán)境保護(hù)放在與技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同等重要的位置,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,集中研究開發(fā)、推廣應(yīng)用了一大批具有影響力的關(guān)鍵技術(shù)和新型工藝,實現(xiàn)了由末端治理向過程控制的根本轉(zhuǎn)變,資源綜合利用率大大提高。
不銹鋼軋鋼廠的卷取爐的燃燒系統(tǒng)是采用常規(guī)的燃燒方式,燃燒后煙氣直接從煙道排出,沒有不供熱預(yù)熱段或換熱器之類的煙氣余熱利用回收手段,卷取爐平均排煙的溫度占供給整個爐子燃料燃燒的化學(xué)熱47.2%以上的熱量,煙氣余熱大量的浪費,是導(dǎo)致了卷取爐的能耗高最主要因素。根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要求,卷取爐生產(chǎn)碳鋼時需補(bǔ)溫到950℃,生產(chǎn)不銹鋼時需補(bǔ)溫到1150℃左右;在軋制不銹鋼時,利用設(shè)計燃料高/焦混合煤氣無法滿足溫度要求,只能摻燒高熱值的天然氣,制約了軋機(jī)產(chǎn)能的發(fā)揮,致使整個生工序能耗居高不下,有必要對卷取爐進(jìn)行節(jié)能改造。改造后的卷取爐,可在合適的位置加入煤氣、空氣換熱器,節(jié)約了能耗,并且節(jié)省了在軋制不銹鋼時的天然氣消耗,噸鋼消耗焦?fàn)t煤氣降低49m3,年節(jié)約800萬元(以300系列不銹鋼為例)。
焦化公司原先的粗苯提取工藝是利用水蒸汽和其中的苯、甲苯等物質(zhì)能夠形成最低共沸物的原理,將苯類物質(zhì)在較低的溫度下(未達(dá)到洗油的沸點)蒸汽吹脫,使洗油得以再生。由于吹入蒸汽在塔頂冷凝變?yōu)槔淠畷r不可避免溶解部分芳烴物質(zhì),無法工藝回用和直接排放,須送入廢水系統(tǒng),因此,采用蒸汽提餾過程,廢水的產(chǎn)生量較大。隨著負(fù)壓脫苯項目竣工投產(chǎn),這些問題都迎刃而解。該項目依據(jù)精餾原理,通過真空泵對脫苯塔進(jìn)行減壓,使塔內(nèi)粗苯的沸點降低,在低于常壓蒸餾工藝的溫度下將苯類物質(zhì)蒸餾出來,不僅降低了能源消耗,減少了廢水排放,而且提高了粗苯產(chǎn)量,每年增加效益973.04萬元;同時,可減少廢水的生成量及處理費219.2萬元,節(jié)約煤氣、蒸汽和循環(huán)水費用972.51萬元,扣除電耗費用246.73萬元,該項目每年可新增效益1918.02萬元。
“電老虎”口里拔“牙”
提起“電”,人們常會想到“電老虎”,要在電力系統(tǒng)挖潛增效,猶如虎口拔“牙”般艱難!善打硬仗的泰鋼人在節(jié)能減排、挖潛增效、打造低碳綠色環(huán)保鋼鐵企業(yè)新征程中,又有了新的舉措,他們拿電“開刀”,在電力系統(tǒng)全過程深入開展全方位的優(yōu)化和精細(xì)管理,馴服“電老虎”取得了良好效果。
泰鋼30MW機(jī)組通過熱鋼線在泰鋼變電站并網(wǎng),電量主要供給山前使用。隨著集團(tuán)公司的發(fā)展壯大,設(shè)備的不斷更新,淘汰山前的部分產(chǎn)能,造成山前用電負(fù)荷減少,30MW發(fā)電機(jī)組供出的電量出現(xiàn)剩余,剩余電量通過孟泰線倒送至國家電網(wǎng)。隨著電網(wǎng)改革與電費的調(diào)整,一度電較以往減少收入0.2957元。為此他們打破一個站、一個電壓等級的局限,擴(kuò)大用電范圍,擴(kuò)大電壓等級,將喜慶變電站、鐵廠變電站、泰鋼變電站三個站進(jìn)行系統(tǒng)考慮,調(diào)整轉(zhuǎn)換后經(jīng)過一個月的運(yùn)行觀察,月增加自用電量227.05萬千瓦時,減少損失70萬元。
國家為降低企業(yè)負(fù)擔(dān)增強(qiáng)企業(yè)活力,推行了跨區(qū)(山東省與西北電網(wǎng))網(wǎng)上電力撮合交易和省內(nèi)直接電力交易政策,用有條件降低電價的方式為企業(yè)輸送扶持資金。泰鋼集團(tuán)積極爭取,成功入圍山東省與西北電網(wǎng)跨區(qū)交易試點企業(yè),三年共計優(yōu)惠金額6100萬元。
與此同時,泰鋼集團(tuán)以嚴(yán)控峰平谷用電為抓手,制定多項舉措,降低用電費用,利用峰平谷用電政策,合理組織生產(chǎn),每年完成調(diào)峰電量2452.77萬kWh,節(jié)約電費支出937.81萬元,為節(jié)約能源、降低運(yùn)營成本打下了良好的基礎(chǔ)。
用余熱余能實現(xiàn)“綠色供暖”
鋼鐵企業(yè)是耗能大戶,但同樣也是二次能源的聚集區(qū)。余氣、余熱、余壓,甚至是干熄焦過程中散發(fā)出的熱量,這些原來被企業(yè)忽視的熱能,現(xiàn)在被泰鋼變成電能再次投入到了生產(chǎn)過程中。泰鋼相繼投資建成轉(zhuǎn)爐、加熱爐余熱蒸汽聯(lián)合發(fā)電項目、燒結(jié)余熱發(fā)電項目、高爐TRT透平發(fā)電項目、干熄焦余熱發(fā)電項目,年減少購電量4.6億KWH。
為進(jìn)一步提高能源綜合利用水平,泰鋼不斷挖掘余熱余能資源,大力發(fā)展綠色供暖,實現(xiàn)了二次能源的全部回收和階梯利用,杜絕了燃煤鍋爐的一次能源消耗,大大提高了能源綜合利用率。利用焦化循環(huán)氨水余熱換熱技術(shù)實現(xiàn)采暖和洗浴,回收熱量7.5MW,供熱面積達(dá)15萬m2;與外部節(jié)能服務(wù)公司達(dá)成熱水供應(yīng)協(xié)議,利用焦化廠氨水余熱資源,生產(chǎn)70℃的熱水供應(yīng)市區(qū)洗浴場所,熱水銷售量達(dá)到400噸/天,為萊蕪市淘汰工業(yè)、民用鍋爐政策提供了有力的支援。實施的工業(yè)余熱暖民工程是泰鋼集團(tuán)通過建設(shè)低品位余熱采集回收系統(tǒng)、余熱輸送系統(tǒng)、余熱配送系統(tǒng),集中回收低品位余熱資源,用于城鎮(zhèn)居民供暖和生活的綠色供暖項目。項目采用一次規(guī)劃,分期實施的原則,總設(shè)計供熱能力為348.5MW,可滿足區(qū)域內(nèi)726萬平方米建筑面積采暖供熱,年可直接回收利用冷卻循環(huán)水熱量161.7萬GJ,相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)煤量5.52萬噸。該項目不僅實現(xiàn)工業(yè)余熱資源回收利用,提高城區(qū)供熱率,改善城區(qū)居民的居住條件。而且,實現(xiàn)節(jié)能減排,降低了二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的排放量,真正實現(xiàn)了“綠色供暖”。