新配煤方案實施后,實現(xiàn)焦、肥煤使用比例40%,成為國內(nèi)同行業(yè)低成本煉焦“領(lǐng)頭羊”
“今年,我們在實現(xiàn)焦、肥煤使用比例45%的目標(biāo)基礎(chǔ)上,再次挑戰(zhàn)極限,采用新確定的配煤方案應(yīng)用于各焦?fàn)t,效果理想,焦、肥煤使用比例在原有基礎(chǔ)上再降5%,為2014年高起點開局獻(xiàn)上一份厚禮。”本鋼集團配煤小組組長、板材焦化廠廠長戴法貞說。據(jù)了解,截至目前,板材焦化廠各焦?fàn)t均實施新配煤方案,在同等焦炭質(zhì)量的前提下,焦、肥煤使用比例控制在40%,在國內(nèi)同行業(yè)中處領(lǐng)先地位。僅此一項,預(yù)計明年可比今年再降成本1億元。
據(jù)測算,高爐煉鐵占鋼鐵能源消耗的60%以上,煉焦工序作為成本支出重點之一和確保高爐穩(wěn)定順行的關(guān)鍵工序之一,其焦炭成本的高、低將直接影響煉鐵工序成本的升、降。為此,本鋼集團大力降低配煤成本,形成焦炭成本降、企業(yè)效益增的良好局面。針對煉焦煤成本占焦炭成本費用85%以上的實際,本鋼集團始終在探索低成本配煤煉焦之路。作為承擔(dān)具體工作的板材焦化廠,抓住降低焦、肥煤使用比例這個關(guān)鍵環(huán)節(jié),在加強管理、開展技術(shù)攻關(guān)和采用新技術(shù)等方面做了大量細(xì)致的工作。
取得科學(xué)配煤這一突破性進(jìn)展,經(jīng)過了歷時5年多的不懈努力。早在2008年8月,在本鋼集團大力支持下,板材焦化廠煤焦實驗室正式投入使用,自此,告別了53年的傳統(tǒng)配煤方式,建立起適合自身特點的配煤專家系統(tǒng),實現(xiàn)了在資源、料場、配煤、煉焦和使用跟蹤一體化的全方位、動態(tài)、實時、科學(xué)管理。自2011年以來,由板材焦化廠牽頭,由板材制造部、運管部、采購中心、國貿(mào)公司、質(zhì)管中心及板材原料廠等部門和單位組成本鋼集團配煤小組,在確保焦炭質(zhì)量、降低煉焦配煤成本、保證生產(chǎn)大鏈條運行等方面發(fā)揮了重要作用。自去年以來,他們逐步建立了由100多個礦點煤構(gòu)成的煉焦煤煤質(zhì)特性分析數(shù)據(jù)庫,目前仍在不斷補充完善中。通過這些工作的扎實開展,板材焦化廠焦、肥煤使用比例從70%~80%降至45%,累計降低成本超過10億元。
盡管通過多年的努力,科學(xué)配煤已取得顯著成效,但本鋼集團科學(xué)配煤的腳步并沒有停歇,而是從傳統(tǒng)理念上尋求突破,大膽采用新技術(shù),再次向科學(xué)配煤高峰攀登。本鋼集團配煤小組組長、板材焦化廠廠長戴法貞說:“要以單種煤研究為基礎(chǔ),以科學(xué)理論為指導(dǎo),以先進(jìn)技術(shù)為要件,逐漸摸索出適合本鋼煉焦煤資源和生產(chǎn)實際的煉焦配煤專有技術(shù)。”
為了實現(xiàn)科學(xué)配煤新突破,板材焦化廠在國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中率先使用了基氏流動度配煤技術(shù),把單種煤流動度、巖相分析納入來煤考核指標(biāo),對配合煤活性組分、惰性組分、鏡質(zhì)組平均最大反射率、膠質(zhì)體塑性區(qū)間溫度、奧亞膨脹度等10余項指標(biāo)進(jìn)行綜合分析,提高煉焦配煤的技術(shù)水平,使煉焦配煤方案更科學(xué)、合理、準(zhǔn)確。自今年6月份以來,板材焦化廠通過對現(xiàn)有煉焦煤資源科學(xué)分析,詳細(xì)比對,充分論證,制訂出新的配煤方案。今年9月,新配煤方案經(jīng)過小焦?fàn)t實驗得以驗證,可投入焦?fàn)t生產(chǎn)工序。本鋼集團配煤小組適時召開專題會議,落實現(xiàn)有煤種資源存儲、供給等實質(zhì)性問題,經(jīng)確定后,新配煤方案先后在各焦?fàn)t進(jìn)行實施。截至目前,實施效果理想,標(biāo)志著此方案已經(jīng)成熟。
據(jù)悉,今后,本鋼集團將在此基礎(chǔ)上,以組建遼寧省煤焦研究工程實驗室為契機,對科學(xué)配煤、焦炭性能分析研究等方面開展有關(guān)研究、試驗工作,力求在科學(xué)優(yōu)化煉焦配煤方案、保證焦炭質(zhì)量、進(jìn)一步降低配煤成本等方面取得突破。