“軸承座底座變形我們能不能用千斤頂將其校正?”
“千斤頂力量不夠,不好弄吧?”
“能不能先把底座加熱,使底座稍微變軟,這樣校正的效果會更好……”
“現在正值檢修,人員怎么安排?”
“我們崗位工和維修人員可以共同參與,即可實現降本,又可檢驗維修技能,一舉兩得……”這是陜鋼漢鋼鋼軋事業部連鑄工段在對1號連鑄機軸承座變形處理方案的討論現場。
11月初,鋼軋事業部1號連鑄機二冷段零段外弧第1條輥東側2、3節輥軸承座底座變形移位,最大變形量達到5mm,已無法滿足生產工藝要求。根據以前處置方案,為了恢復零段設備功能精度,變形的軸承座底座必須要進行校正恢復原始尺寸。而要恢復原始尺寸,維修成本太高,遠遠超出預期,且維修時間長,影響備件周轉。
事業部領導對此非常重視,針對此問題安排作專題研究,能否自行修復?
工段主任王保義號召大家集思廣益,召集幾個維修工主動研究自行解決方案,并確認了采用先割除與變形軸承座底座相連的筋板,然后加熱軸承座底座,利用千斤頂將軸承座底座矯正,矯正后再將筋板與軸承座底座重新焊接固定的處置方法。通過此方法修復后,零段軸承座底座各項尺寸均符合設備功能精度要求,成功修復。
今年以來,鋼軋事業部設備維修人員將降低設備備件費用、維修成本為已任,主動管理,從點滴做起,全面做好降成本工作。在此次變形的零段軸承底座修復過程中,自發商討方案、自行修復設備,節約成本約30余萬元。