“電流198安,正常;氣壓1.0兆帕,正常……”12月2日,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠6#連鑄機氫氧站內,連鑄維修工段的幾名電工正圍著一臺剛剛改造完的氫氧機控制板進行著校驗。
連鑄系統自采用斷火切割系統之后,不僅有效地節約能源和電力的消耗,而且還延長了氫氧發生器的使用壽命,但在長期的運行過程中偶爾還存在突然斷火、割炬堵塞的現象。連鑄維修工段在對其進行剖析研究之后發現,原氫氧發生器電氣控制系統采用電壓控制板控制,通過對可控硅阻值的調節來控制電流的大小及氫氧氣的壓力,但是在此過程中由于頻繁的啟動及控制板電子元件受高溫影響,造成設備電流運行不穩定,長期運行甚至容易燒毀變壓器及控制線路。
為了消滅這些“堤之蟻穴”,連鑄維修工段對氫氧機控制板進行了改造。
“現在的系統是以單片機為核心組成的全數字控制、數字觸發系統,通過對采集到的數據先進行數字化處理,然后由單片機進行篩選、調整和計算,最后再轉換成模擬量輸出。”連鑄維修工段電工班(新區)班長李鵬生一邊記錄著各種數據一邊解釋說,“控制板的所有控制參數均為數字量,不會出現溫度漂移現象,而且運行穩定、工作可靠。”
經過改造后的斷火切割系統運行良好,再也沒有在工作過程中出現突然斷火的現象,同時極大地解決了設備備件的消耗問題。
“近幾年,每年因變壓器三相不平衡產生高溫,導致變壓器燒毀將近4臺,每臺按1萬元計算,這就是將近4萬元,再加上消耗的20個可控硅和電源控制板,這些大概有7萬余元,不僅如此每月能節省出來的電耗費用也在2700元左右,雖然這和前面那么龐大的費用相比不算什么,但是成本不就是在這些小事上扣出來的嗎?”李鵬生掐著手指不斷地算著這筆成本賬。