GCr15軸承鋼屬于高端產品,由于用來制作的軸承在工作中要承受高頻率、應變力、離心力、摩擦力的作用,所以要求軸承鋼具有高均質性,高耐磨性、高沖擊性和高耐腐蝕性等良好的產品性能。要保證這些性能,在生產過程中必須有足夠的蒸汽壓力和蒸汽量作為保障,以滿足RH真空精煉爐的真空度和真空時間,滿足產品性能需求。
時值冬季,由于蒸汽用量大幅度增加,蒸汽壓力只能在短時間內滿足GCr15軸承鋼生產工藝的需求,大批量連續生產就成為了一道無法破解的難題。實實在在的工況條件擺在全體干部職工面前,讓大家一籌莫展。“一定要千方百計滿足用戶的需求!”為此,圓鋼產線工會系統緊緊圍繞市場和產品兩大主題,積極開展“破難題、攻難關、保用戶”勞動競賽活動,全體職工“比、學、趕、超”,再掀勞動競賽新高潮。
如何才能滿足工藝要求?生產、技術系統的相關成員集思廣益、破解難題,就在大家百思不得其解時,精煉作業區技術主管楊日輝提出了“一減、二保、三穩定”措施。他從影響蒸汽量的全部要素進行分析,轉爐產生的蒸汽量是多少?使用多少?外供的蒸汽量是多少?又是如何分配的?一項項娓娓道來,“減少汽包放散,儲存在蓄熱器內,為RH提供動力源;保證蓄熱器水位,使蓄熱器蓄熱充足;穩定冶煉節奏,控制蒸汽產生量。待蒸汽滿足以后,GCr15軸承鋼生產工藝一定能夠得到保障。”聽完楊日輝的講述,大家紛紛表示贊同,立即開始分頭行動。
“真空脫氣40分鐘以上,真空度達到12帕。”按照“一減、二保、三穩定”措施組織生產,果然每一爐鋼的真空度和真空時間都得到滿足,楊日輝成竹在胸,底氣十足。據悉,當天共連續生產GCr15軸承鋼12爐2160噸,連鑄坯低倍全部合格率達到100%。