首秦公司的“探傷”,主要采用超聲波檢測鋼板內部質量,25名職工負責每年約72萬噸的鋼板探傷作業。探傷分為在線自動探傷、離線手工探傷兩大部分,在線自動探傷采用德國進口設備,年維護費用300萬元左右;離線手工探傷是人工推桿掃查,費用低,但作業率不高。為切實提高工作效率,提升崗位職工對設備的操作和維修水平,他們在探傷班組大力推行“操檢合一”。將原來設備操作、點檢、運保、檢修人員跨科室、跨部門的協同作戰,轉變為同一科室內“設備專業+操檢人員”的管理模式。同時,建立標準化設備巡檢制度,加強設備問題日常反饋記錄與維護保養,采用微信群曬規定動作的模式,班班曬設備運行效果圖,隨時掌握設備狀況,充分利用非故障停機時間處理日常發現的問題。他們還把設備維護的各個小項目“明碼標價”,將工作量以計件的方式體現到薪酬分配中,踐行“多勞多得、多省多得、多創多得”。“計件+曬效果圖”暴露出的設備問題,由設備專業牽頭充分利用非故障停機時間進行處理,做到快速響應,持續改進。
2015年5月,質量管理科抽調業務骨干,由“自修大拿”段惠軍牽頭,組建了探傷工作室,負責探頭、手工探傷儀等小型儀器的自修和部分備件自制工作。探頭消耗是在線探傷設備維護費用的大頭,占比75.6%。為此,他們從查找資料、解剖探頭入手,研究耐磨層高度與性能的關系,試驗表面狀況、水層厚度對信號的影響,最終摸索出了一套相對完整的探頭修磨技術和性能參數測試方法。在段惠軍的帶領下,探傷工作室還承攬了探傷儀、測厚儀等小型儀器的自修工作,自工作室成立以來至今,沒有外委修理一臺探傷儀,年節約費用8萬余元。在連接探頭與探傷儀的導線自制工作中,通過向錫焊高手學習,自2015年下半年開始,他們不再采購導線成品,而是購買元器件自制導線,每根導線可節約200元。與此同時,他們還“眼睛向外去創效”。以往首秦公司探傷專業僅限于超聲波檢測,而外委業務大多要求具備超聲、磁粉、滲透等檢測能力。他們下定決心“再創業”,起初借用深加工磁粉探傷機練手,給員工講解磁粉探傷原理,練習操作方法,再分批次安排人員考試獲取磁粉滲透探傷資質。經過一年時間的嘗試和準備,最終承接了軋鋼事業部4300毫米產線原外委探傷項目中的軋輥、天車鉤頭探傷業務。
推行自主探傷、“操檢合一”以后,崗位人員逐步掌握了設備機械類維護技能,設備使用穩定順行,維護費用大幅降低。今年以來,已完成探頭自修40個,創效20萬元;探傷儀等儀器修理22臺次,創效12萬元;承接原外委探傷項目,創效28萬元。