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泰鋼煉鐵部改革創(chuàng)新增添動力

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-12-27  來源:我的鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):576
 
核心提示:2016年,泰鋼集團煉鐵部堅持以全國同類型高爐最好指標作為創(chuàng)新目標,把困難和存在的問題作為改進點,以提高工作效率、改善勞
       2016年,泰鋼集團煉鐵部堅持以全國同類型高爐最好指標作為創(chuàng)新目標,把困難和存在的問題作為改進點,以提高工作效率、改善勞動環(huán)境、降低生產(chǎn)成本為己任,積極攻關(guān),走出了一條創(chuàng)新增效之路。共組織申報改革創(chuàng)新項目60項,其中13項列為公司級創(chuàng)新項目,其它46項列為部級創(chuàng)新項目,項目涵蓋了設(shè)備、工藝、技術(shù)、自動化等領(lǐng)域。申請專利技術(shù)1項。

工作中,煉鐵部堅持立足實際搞研究,多措并舉求突破。積極發(fā)揮煉鐵研究室優(yōu)勢,外聯(lián)專家教授,借勢借腦;內(nèi)靠技術(shù)骨干,著眼當(dāng)前,謀劃長遠。多方面挖潛研究分析,選擇課題進行攻關(guān),實現(xiàn)了技術(shù)工藝進一步優(yōu)化,取得了豐碩成果。

爐缸侵蝕模型的開發(fā)

爐缸側(cè)壁溫度的治理,將爐缸侵蝕數(shù)學(xué)模型的開發(fā)提到了煉鐵人面前。研究并應(yīng)用一款合適的爐缸侵蝕模型,無疑是高爐爐缸監(jiān)視零投資而獲得安全運行的保障。通過反復(fù)研究,形成了“利用現(xiàn)有的爐缸溫度測量點采集到的數(shù)據(jù),從高爐本體系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫提出,經(jīng)計算機處理后,變?yōu)閿?shù)學(xué)模塊數(shù)據(jù),實時、直觀、準確的反映出爐缸磚襯侵蝕的狀況”的成果。該項目的開發(fā)直接節(jié)約投資60萬元,于9月29日安裝調(diào)試后投入運行至今,效果良好,達到了指導(dǎo)護爐操作,實現(xiàn)高爐安全生產(chǎn)的目的。

優(yōu)化高爐中心焦量布料模式

根據(jù)確定的“改善爐頂布料,提高煤氣利用;優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本;改變工作方式,降低過程損耗”的工作思路,在保證爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,對高爐食料種類的價格差異進行了系統(tǒng)研究,根據(jù)“改變原料成分,不影響高爐冶煉”原則,制定“燒結(jié)+礦石”的配料制度,優(yōu)化中心布料模式,由直接加入變?yōu)闈L動滑入,在優(yōu)化高爐入爐料配比的同時,進一步完善了爐料結(jié)構(gòu)。布料模式的改變收到了十分明顯的效果:中心焦量變少,爐缸中心死焦堆變小,爐缸的透液性變好,渣鐵易于通過爐缸中心部位,減少爐缸邊沿環(huán)流,降低渣鐵對爐缸側(cè)壁的沖刷,延長高爐爐缸的壽命。焦炭平臺增厚,參與冶煉的焦炭量增加,燃料比降低。中心焦量由直接加入變?yōu)闈L動滑入,中心焦炭粒度變大,改善了爐缸中心的透氣性,壓差降低,順行改善。該項目的實施,使高爐在實施爐缸側(cè)壁溫度治理的情況下依然保持了穩(wěn)定與順行,使各項經(jīng)濟技術(shù)指標穩(wěn)中有升,年創(chuàng)效益397.99萬元。

改善礦平臺透氣性降低燃料比的研究與應(yīng)用

穩(wěn)定煤氣利用是保持高爐順行,降低燃料比的關(guān)鍵。煉鐵部以“改善礦平臺透氣性降低燃料比的研究與應(yīng)用”為平臺,進行大膽嘗試。在各操作參數(shù)穩(wěn)定基礎(chǔ)上,按照循環(huán)配加焦炭的矩陣,每6批一下,詳細記錄期間各操作參數(shù),并及時進行比對分析校正,然后視各操作參數(shù)穩(wěn)定情況,試運行焦炭的矩陣。循環(huán)加焦的應(yīng)用,逐步改善了煤氣流,穩(wěn)定了煤氣利用,達到了降低燃料比的目的。項目實施后,燃料比降低明顯,降幅達到7.95kg/tFe,僅燃料比每月可降低成本74.4萬元。

噴吹系統(tǒng)沖壓氮氣重復(fù)利用的改造與應(yīng)用

噴煤車間噴吹系統(tǒng)設(shè)計有4個罐容為40m3、罐壓700kpa的噴吹罐,操作過程中按照操作程序,每40分鐘就會有兩罐氮氣因倒罐卸壓排入大氣,在造成嚴重浪費的同時,對正在運轉(zhuǎn)的磨機系統(tǒng)風(fēng)量也帶來了嚴重影響,造成制粉產(chǎn)量、質(zhì)量波動。若氮氣卸壓發(fā)生在停機過程中,則會產(chǎn)生大量的揚塵造成污染。

“噴吹系統(tǒng)沖壓氮氣重復(fù)利用的改造與應(yīng)用”項目,從控制氮氣排放入手,利用內(nèi)循環(huán)原理,實現(xiàn)零排放。其原理為:利用噴吹系統(tǒng)現(xiàn)有的噴吹罐大放散閥、小放散閥管道布置及相連接的布袋除塵器管道,分別在4臺噴吹罐大、小放散閥主管道開孔,增加DN50管道、金屬軟管、閥門、緩沖罐,將四臺噴吹罐放散管道連接在一起,當(dāng)其中一個罐要倒罐卸壓時,首先由噴吹工協(xié)調(diào)好充壓及卸壓時間,然后將相應(yīng)閥門打開,實現(xiàn)兩罐連接,將卸壓罐中的氮氣充至其他需要補壓的噴吹罐,使該部分氮氣重新得到利用,減少氮氣消耗。根據(jù)操作程序,電氣人員將四臺新增的1#、2#、3#、4#氣動閥門,敷設(shè)電磁閥控制線路和閥門開關(guān)信號線路,連接到噴吹系統(tǒng)PLC控制柜輸入模塊,重新編制自動化控制程序,實現(xiàn)了在操作畫面上操作4臺新增閥門。

項目實施后,氮氣消耗量降低4m3/噸煤粉,杜絕了氮氣排入大氣帶來的環(huán)境污染。據(jù)了解,噴吹系統(tǒng)沖壓氮氣重復(fù)利用的改造與應(yīng)用,是全國噴煤系統(tǒng)的第一次,是噴吹工藝的前沿技術(shù),具有較高的推廣價值。

另外,他們積極開展創(chuàng)新現(xiàn)場交流會,激發(fā)了全員創(chuàng)新的積極性。截至目前,煉鐵部車間班組自發(fā)成立群眾性創(chuàng)新小組26個,成立黨員為主導(dǎo)的創(chuàng)新小組6個,累計提報金點子、合理化建議199項,完成145項,累計創(chuàng)效290.39萬余元。

下一步,他們將重點抓好內(nèi)部操作控制,保持爐況穩(wěn)定,打破產(chǎn)能瓶頸。抓好工長日常操作調(diào)劑與管理,實現(xiàn)硅穩(wěn)定率75%、硅達標率90%的目標。優(yōu)化渣系,確保一級品率達到90%。開展對外技術(shù)交流,瞄準全國同類型高爐先進指標對標挖潛。加強與全國同類型高爐之間的技術(shù)交流,學(xué)習(xí)其先進指標和先進管理方法,拓寬創(chuàng)新思路,降低生產(chǎn)成本,力爭燃料比達到目標。

 
 
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