工作中,煉鐵部堅持立足實際搞研究,多措并舉求突破。積極發揮煉鐵研究室優勢,外聯專家教授,借勢借腦;內靠技術骨干,著眼當前,謀劃長遠。多方面挖潛研究分析,選擇課題進行攻關,實現了技術工藝進一步優化,取得了豐碩成果。
爐缸侵蝕模型的開發
爐缸側壁溫度的治理,將爐缸侵蝕數學模型的開發提到了煉鐵人面前。研究并應用一款合適的爐缸侵蝕模型,無疑是高爐爐缸監視零投資而獲得安全運行的保障。通過反復研究,形成了“利用現有的爐缸溫度測量點采集到的數據,從高爐本體系統數據庫提出,經計算機處理后,變為數學模塊數據,實時、直觀、準確的反映出爐缸磚襯侵蝕的狀況”的成果。該項目的開發直接節約投資60萬元,于9月29日安裝調試后投入運行至今,效果良好,達到了指導護爐操作,實現高爐安全生產的目的。
優化高爐中心焦量布料模式
根據確定的“改善爐頂布料,提高煤氣利用;優化爐料結構,降低生產成本;改變工作方式,降低過程損耗”的工作思路,在保證爐況穩定順行的基礎上,對高爐食料種類的價格差異進行了系統研究,根據“改變原料成分,不影響高爐冶煉”原則,制定“燒結+礦石”的配料制度,優化中心布料模式,由直接加入變為滾動滑入,在優化高爐入爐料配比的同時,進一步完善了爐料結構。布料模式的改變收到了十分明顯的效果:中心焦量變少,爐缸中心死焦堆變小,爐缸的透液性變好,渣鐵易于通過爐缸中心部位,減少爐缸邊沿環流,降低渣鐵對爐缸側壁的沖刷,延長高爐爐缸的壽命。焦炭平臺增厚,參與冶煉的焦炭量增加,燃料比降低。中心焦量由直接加入變為滾動滑入,中心焦炭粒度變大,改善了爐缸中心的透氣性,壓差降低,順行改善。該項目的實施,使高爐在實施爐缸側壁溫度治理的情況下依然保持了穩定與順行,使各項經濟技術指標穩中有升,年創效益397.99萬元。
改善礦平臺透氣性降低燃料比的研究與應用
穩定煤氣利用是保持高爐順行,降低燃料比的關鍵。煉鐵部以“改善礦平臺透氣性降低燃料比的研究與應用”為平臺,進行大膽嘗試。在各操作參數穩定基礎上,按照循環配加焦炭的矩陣,每6批一下,詳細記錄期間各操作參數,并及時進行比對分析校正,然后視各操作參數穩定情況,試運行焦炭的矩陣。循環加焦的應用,逐步改善了煤氣流,穩定了煤氣利用,達到了降低燃料比的目的。項目實施后,燃料比降低明顯,降幅達到7.95kg/tFe,僅燃料比每月可降低成本74.4萬元。
噴吹系統沖壓氮氣重復利用的改造與應用
噴煤車間噴吹系統設計有4個罐容為40m3、罐壓700kpa的噴吹罐,操作過程中按照操作程序,每40分鐘就會有兩罐氮氣因倒罐卸壓排入大氣,在造成嚴重浪費的同時,對正在運轉的磨機系統風量也帶來了嚴重影響,造成制粉產量、質量波動。若氮氣卸壓發生在停機過程中,則會產生大量的揚塵造成污染。
“噴吹系統沖壓氮氣重復利用的改造與應用”項目,從控制氮氣排放入手,利用內循環原理,實現零排放。其原理為:利用噴吹系統現有的噴吹罐大放散閥、小放散閥管道布置及相連接的布袋除塵器管道,分別在4臺噴吹罐大、小放散閥主管道開孔,增加DN50管道、金屬軟管、閥門、緩沖罐,將四臺噴吹罐放散管道連接在一起,當其中一個罐要倒罐卸壓時,首先由噴吹工協調好充壓及卸壓時間,然后將相應閥門打開,實現兩罐連接,將卸壓罐中的氮氣充至其他需要補壓的噴吹罐,使該部分氮氣重新得到利用,減少氮氣消耗。根據操作程序,電氣人員將四臺新增的1#、2#、3#、4#氣動閥門,敷設電磁閥控制線路和閥門開關信號線路,連接到噴吹系統PLC控制柜輸入模塊,重新編制自動化控制程序,實現了在操作畫面上操作4臺新增閥門。
項目實施后,氮氣消耗量降低4m3/噸煤粉,杜絕了氮氣排入大氣帶來的環境污染。據了解,噴吹系統沖壓氮氣重復利用的改造與應用,是全國噴煤系統的第一次,是噴吹工藝的前沿技術,具有較高的推廣價值。
另外,他們積極開展創新現場交流會,激發了全員創新的積極性。截至目前,煉鐵部車間班組自發成立群眾性創新小組26個,成立黨員為主導的創新小組6個,累計提報金點子、合理化建議199項,完成145項,累計創效290.39萬余元。
下一步,他們將重點抓好內部操作控制,保持爐況穩定,打破產能瓶頸。抓好工長日常操作調劑與管理,實現硅穩定率75%、硅達標率90%的目標。優化渣系,確保一級品率達到90%。開展對外技術交流,瞄準全國同類型高爐先進指標對標挖潛。加強與全國同類型高爐之間的技術交流,學習其先進指標和先進管理方法,拓寬創新思路,降低生產成本,力爭燃料比達到目標。