開發模型保安全生產
改進就是創新。2016年,泰鋼煉鐵部堅持以全國同類型高爐最好指標為創新目標,把困難和存在的問題作為改進點,以提高工作效率、改善勞動環境、降低生產成本為己任,積極攻關,走出了一條創新增效之路。
爐缸側壁溫度的治理,將爐缸侵蝕數學模型的開發提到了泰鋼煉鐵人面前。研究并應用一款合適的爐缸侵蝕模型,是高爐爐缸監視零投資而獲得安全運行的保障。通過反復研究,該部利用現有的爐缸溫度測量點采集到的數據,從高爐本體系統數據庫提出,經計算機處理后,變為數學模塊數據,實時、直觀、準確地反映出爐缸磚襯侵蝕的狀況。該項目的開發直接節約投資60萬元,于2016年9月29日安裝調試后投入運行至今,效果良好,達到了指導護爐操作、實現高爐安全生產的目的。
完善爐料結構增效益
面對多變的原料資源,泰鋼煉鐵部根據確定的“改善爐頂布料,提高煤氣利用;優化爐料結構,降低生產成本;改變工作方式,降低過程損耗”的工作思路,通過綜合評價物料性價比,確定原料配比結構。該部每日分析含鐵物料的市場價格、資源量以及相關元素含量,以性價比測算為依據,按照性價比測算、燒結杯實驗、工業試驗的流程,重點開發性價比較高的物料資源。該部根據“改變原料成分,不影響高爐冶煉”的原則,制訂“燒結+礦石”的配料制度,優化中心布料模式,由直接加入變為滾動滑入,在優化高爐入爐料配比的同時,進一步完善了爐料結構。該項目的實施,使高爐在實施爐缸側壁溫度治理的情況下依然保持了穩定與順行,各項經濟技術指標穩中有升,年創效益397.99萬元。
改善礦平臺透氣性降成本
穩定煤氣利用是保持高爐順行、降低燃料比的關鍵。泰鋼煉鐵部積極發揮煉鐵研究室優勢,外聯專家教授,內靠技術骨干,大力推進“改善礦平臺透氣性降低燃料比的研究與應用”項目。在各操作參數穩定的基礎上,該部按照循環配加焦炭的矩陣,詳細記錄操作參數,并及時進行比對分析校正,然后視各操作參數穩定情況,試運行焦炭的矩陣。循環加焦的應用,逐步改善了煤氣流,穩定了煤氣利用,達到了降低燃料比的目的。該項目實施后,燃料比降幅達到7.95千克/噸鐵,僅燃料比一項每月可降低成本74.4萬元。
重復利用氮氣實現零排放
噴煤車間噴吹系統設計有4個噴吹罐,在操作過程中,按照操作程序,每40分鐘就會有兩罐氮氣因倒罐卸壓排入大氣,在形成嚴重浪費的同時,對正在運轉的磨機系統風量也造成嚴重影響。若氮氣卸壓發生在停機過程中,則會產生大量的揚塵,造成污染。該部“噴吹系統沖壓氮氣重復利用的改造與應用”項目從控制氮氣排放入手,利用內循環原理,實現零排放。該項目實施后,氮氣消耗量降低4立方米/噸煤粉,杜絕了氮氣排入大氣帶來的環境污染。據了解,噴吹系統沖壓氮氣重復利用的改造與應用,是全國鋼鐵行業噴煤系統的第一次,是噴吹工藝的前沿技術,具有較高的推廣價值。
另外,他們開展創新現場交流會,激發了全員創新的積極性。截至目前,泰鋼煉鐵部車間班組自發成立群眾性創新小組26個,成立以黨員為主導的創新小組6個,累計提報金點子、合理化建議199項,完成145項,申報改革創新項目60項,累計創效290.39萬余元。