倒逼謀略階段實施
水鋼煉鋼廠生產提速目標的實現,是水鋼整體管理水平提升的一次飛躍。
一煉鋼停產后,水鋼生產開啟了全新的組織模式,煉鋼生產由兩線改為單線,煉鋼消化不了多余的鐵水,導致高爐經常處于休減風狀態,造成主線生產難以穩定順行,煉鋼生產成為水鋼公司的產能“瓶頸”。水鋼公司總經理張新建要求煉鋼廠加快生產提速,打破產能“瓶頸”。隨后,煉鋼廠第一階段生產提速攻關拉開序幕。該廠通過采取狠抓操作、優化工藝、強化設備管理等措施,各項工作取得了顯著成效。轉爐冶煉周期從提速前的38分鐘/爐縮短至35分鐘/爐以內,鑄機拉速提高到2.8米/分鐘~3.1米/分鐘,煉鋼消化鐵水的能力大幅增強。
由于鑄機拉速提升空間有限,鑄機拉速的提高,帶來漏鋼風險增大、設備維護時間縮短等問題,一旦發生斷流事故,對均衡穩定生產將造成較大影響。圍繞連鑄機生產薄弱環節,該公司實施了“連鑄機150毫米×150毫米方坯升級改造為160毫米×160毫米方坯”改造方案,煉鋼廠通過引進、消化、吸收,從初期學習模仿到后期全部自行改造,實現了連鑄澆鑄“5流備1流”,進入大方坯生產新時代。“改造后,鑄機最短澆鑄周期可達到27分鐘,開5流生產即可滿足與轉爐冶煉周期相匹配,降本增效和勞動生產率顯著提升。”連鑄車間主任鄧興文說。
就在該廠為實現第二階段生產提速目標而喜悅時,一個新的課題又擺在了員工面前。水鋼公司領導決定利用連鑄機生產、管理水平的提升,倒逼煉鋼廠縮短轉爐冶煉周期,深挖潛能,實現160毫米方坯連鑄機6流生產。
看準的事快定,定下的事快干,干就干出一流水平。2016年10月份~12月份,煉鋼廠連鑄機“6流開澆”生產比例達到90%,最高班產達到47爐,冶煉品種鋼時達到43爐,均創下了二煉鋼建廠以來的歷史記錄。
深挖內潛齊力共進
“眾人齊心,其利斷金”。為了實現一個個生產提速目標,水鋼煉鋼廠群策群力攻堅克難,唱響了一曲曲自我加壓、協同配合的正氣歌。
生產提速最大難度在煉鋼車間,改造后的連鑄機能力強,鋼水供應跟不上,倒逼轉爐縮短冶煉周期。“從38分鐘/爐縮短到35分鐘/爐時,能用的招都用上了,要不斷實現突破難度確實很大。”煉鋼車間主任嚴建新說。為了縮短冶煉時間,煉鋼車間組織召開攻關會,發動大家建言獻策,最終形成通過優化供氧制度、操作方案,縮短吹煉時間和輔助時間的共識。“變槍操作可縮短30秒;提高1次倒爐率,避免3次倒爐,可縮短20秒;出鋼加碳粉,可縮短20秒;控制噴濺,減少爐口積渣,又可縮短10秒……”煉鋼車間就這樣秒秒必爭,將冶煉時間從35分鐘/爐縮短到32分鐘/爐。
生產提速,設備保產的重擔壓在連鑄車間上。為加強設備管理,提升職工操作水平,連鑄車間多措并舉,通過采取開展設備現場培訓、建立設備檔案臺賬、完善設備管理制度、加大修舊利廢、調整績效等方法,取得顯著效果。2016年,該車間設備故障影響時間比2015年減少3561分鐘,設備故障率為1.46‰,比2015年降低2.28‰,創該廠投產以來歷史新高。
為節約成本,連鑄車間加大對拉矯機、振動臺、火切機等關鍵設備的修舊利廢力度。2016年,該車間月平均修舊利廢創效60萬元,為煉鋼生產提速、降低生產成本發揮了重要的作用。“我們把原來丟掉的廢舊備品備件都撿回來修復再利用。”該車間準備工段的工段長王萬斌說。
走進水鋼煉鋼廠廢鋼區域,狹小的場地上一片繁忙景象。生產提速后,冶煉時間的縮短,節鐵增鋼工作的推進,給負責原料保供、廢鋼驗收、鋼包周轉的準備車間帶來了極大挑戰。每天要送1300多噸冷料去煉鋼,每班驗收、卸車、揀選、配料、裝斗、保產只有兩個人。“每爐鋼冷料裝入量為15噸,每班要裝40多斗500噸左右冷料,職工既要眼觀六路,還要耳聽八方,勞動強度大,工作責任心強。”帶病堅守在現場的準備車間原料工段的工段長劉漫說。
各崗位人員減少,遇到車間上料系統皮帶清掃、托輥更換、廢鋼鐵切割等工作,車間干部職工打破工種界限齊上陣。“工作很辛苦,但是沒有人抱怨,是集體的榮譽讓大家都鉚足了勁干工作。”準備車間主任、支部書記劉朝鈞說。
“在煉鋼生產提速的過程中,煉鋼廠干部職工用行動彰顯了敢挑重擔、團結協作、敢打硬仗的作風,有那么好的干部職工隊伍,相信水鋼減虧、止血、扭虧‘三大戰役’一定不會在煉鋼‘晚點’。”煉鋼廠黨委書記、廠長胡友紅說道。