一段時間以來,長鋼公司煉鐵廠充分發揮鐵、燒工序優化整合優勢,深化燒結原料結構調整工作,通過前期測算,中期調整、后期跟蹤等手段,使燒結原料結構調整工作形成了從計劃到實踐的一條龍調控,從而有效降低燒結配礦成本,進一步降低了鐵水成本,保證了高爐的穩定順行。
煉鐵廠按照鐵前一體化配礦工作要求,在前期測算中,緊跟市場節奏,結合市場價格和供應量,對燒結配礦成本進行前瞻性測算。圍繞高爐爐料結構,緊密結合礦粉市場,基本以超特粉類高水化程度澳粉、巴粗粉為主料種,搭配PB粉等中等水化程度澳粉、南非粉等赤磁鐵礦使用,滿足了高爐生產需求,降低了原料結構成本。同時加強與各相關部門的溝通聯系,以月計劃為基準,輔以周計劃做修整,嚴格執行長鋼公司結構性低庫存生產要求,降低礦粉資金占有量,基本實現鐵前一盤棋的目標。
在中期調整中,兼顧成本和燒結性能,化學成分、粒度組成滿足要求,配用含鈣鎂的堿性礦粉,降低熔劑消耗;在雜料中配用一定品位的新西蘭海沙,提高燒結礦品位,降低了燒結配礦成本,節約高爐護爐成本;配用部分黎城、代縣等精礦粉,改善燒結混合料透氣性,提高了燒結礦轉鼓強度。
在后期跟蹤中,燒結作業區技術人員在配礦調整后,跟蹤生產過程,依據生產實際情況,對操作提出微調手段,強化過程控制。同時,開展燒結熔劑結構優化課題攻關,確定了活性化、石灰石粉、輕燒白云石粉及菱鎂石粉搭配使用的熔劑結構。在緩解了熔劑供需壓力的同時,以穩定生產的原則調整燒結配礦工作。