去年年底,2號高爐爐缸局部熱流強度超標,河鋼石鋼對2號高爐爐缸安全非常重視,成立了公司級2號爐爐缸安全管控小組,積極采取措施遏制事態發展趨勢。爐缸的安全受控成為2號爐工段工作的重中之重。安全重于一切,今年以來,2號高爐工段利用三次檢修機會,實施了爐缸灌漿、調整風口套、局部冷卻壁改工業水強化冷卻等措施,爐缸熱流強度得到了有效的控制。“我們要發揮所有技術人員的潛能,在保證爐缸安全的前提下,降本不降質,創新突破,積極謀求爐役后期爐況運行最佳狀態。”王彩永說。
就在會議室隔壁,當班2號高爐工長李凱坐在電腦前一邊關注著各項參數,一邊向筆者介紹,2號高爐爐缸安全綜合治理與降本同步進行,根據市場煙煤價格優于洗煤價格的差價優勢,積極配吃煙煤并向北科大外送配比試樣謀求最佳煙煤配比,大膽嘗試逐步提高比例至25%,已接近噴吹安全極限,單此一項噸鐵可降低成本近5元,月創效44.25萬元。對于高爐后期操作的諸多事項,他說:“困難是有的,但方法也有很多。”
樹立阿米巴經營理念,2號高爐建立了阿米巴日報表,通過實時更新的原燃料消耗和價格比對,指導爐料結構的調整,通過渣相控制倒推機燒成份,提出機燒成份的控制標準,以達到結構優化過程中不吃或少吃熔劑的目的。
塊礦的性價比優勢突出,但塊礦屬生礦,粒度碎,如調整不當大量配吃會造成爐況難行的不良后果,消耗反而升高,適得其反。2號高爐工段統一四班操作,加強綜合調劑,克服了塊礦比例增加后對料柱透氣性的不利影響,逐步將塊礦比例增加至17%,高爐保持穩定順行。結束會議后,王彩永向筆者介紹,這已是塊礦使用的歷史最高值,但這不是他們的目標值,下一步還會根據實際情況不斷挑戰“極限”。
近日,2號高爐又開始配吃小粒度返礦。“我們的‘戰術’是穩中求進,返礦分批次集中加入料面環帶,降低對透氣性的影響,從3kg/t.Fe增加至5kg/t.Fe,經過一周的配吃,燃料耗沒有升高且爐況基本保持穩定順行,鐵水質量完全滿足下道工序要求,根據爐況走勢下一階段我們的目標比例是10kg/t.Fe,如燃耗保持穩定,噸鐵可降低成本2.9元。”王彩永說。