自2015年推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化管理以來,該實(shí)業(yè)部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷刷新:2016年該實(shí)業(yè)部實(shí)現(xiàn)化產(chǎn)品利潤(rùn)1.3458億元,剔除原料煤和產(chǎn)品市場(chǎng)影響,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.8332億元。
職工收入全浮動(dòng)
“推行內(nèi)部市場(chǎng)化以來,最大的變化就是考核完全按照利潤(rùn)績(jī)效指標(biāo)完成情況兌現(xiàn)所有收入,摒棄了以往績(jī)效考核中存在的‘大鍋飯’現(xiàn)象。”萊蕪分公司煤化工實(shí)業(yè)部經(jīng)理、焦化廠副廠長(zhǎng)李普慶說。
在實(shí)業(yè)部?jī)?nèi)部市場(chǎng)化體系建設(shè)中,績(jī)效考評(píng)體系是重中之重。為此,該實(shí)業(yè)部在績(jī)效考核中全面推行“收入全部浮動(dòng)”和“100%掛鉤績(jī)效收入核算考核”,打破過去以崗位系數(shù)為主、指標(biāo)考核為輔的分配方式。
收入全浮動(dòng)作為內(nèi)部市場(chǎng)化最終實(shí)現(xiàn)落地的一種理念,就是取消“保底工資”的概念,固定性收入徹底消失,全部掛鉤掛鉤利潤(rùn)指標(biāo)或關(guān)鍵KPI指標(biāo)考核,根據(jù)完成情況,按不同兌現(xiàn)比例獲得相應(yīng)收入。“考核不是目的,目的是提高,而且是全員、全工序提高。”李普慶說。本著這一原則,為最大程度地激發(fā)職工積極性,該實(shí)業(yè)部以利潤(rùn)為中心逐級(jí)分解利潤(rùn)目標(biāo),并按照五級(jí)市場(chǎng)主體劃分核算單元,最小核算單元直接到職工個(gè)人,讓職工切實(shí)感受到自己就是價(jià)值的創(chuàng)造者。
“原來,KPI指標(biāo)一般分解到工段或班組,與職工關(guān)系不大,不影響職工收入,所以大家都很少關(guān)注這些指標(biāo)的好壞,現(xiàn)在KPI指標(biāo)和我們的腰包直接掛鉤,而且現(xiàn)在實(shí)行‘日清日結(jié)’核算,一下班就能知道自己當(dāng)天的收入,不好好干,腰包鼓不起來啊。”煤化工實(shí)業(yè)部化產(chǎn)精制車間副主任、黨支部書記張偉說。
在該實(shí)業(yè)部,市場(chǎng)化不僅體現(xiàn)在一線生產(chǎn)崗位上,而且深入到了技術(shù)管理層面。一直以來,針對(duì)技術(shù)人員的考核都是盲區(qū),“事不關(guān)己”現(xiàn)象在部分人員身上時(shí)有發(fā)生。為讓他們既有壓力,又有動(dòng)力,該實(shí)業(yè)部對(duì)科室管理技術(shù)人員的考核同樣實(shí)行收入全浮動(dòng),按照“人人肩上有指標(biāo),件件工作履職責(zé)”原則,給科室每名管理技術(shù)人員設(shè)置掛鉤指標(biāo),掛鉤指標(biāo)為其所負(fù)責(zé)的影響經(jīng)營(yíng)績(jī)效的關(guān)鍵指標(biāo),并核算工作量和工時(shí)。對(duì)于一線技術(shù)人員,則將他們的工資收入、評(píng)先樹優(yōu)、干部提拔與分管專業(yè)、班組的指標(biāo)掛鉤,充分激發(fā)技術(shù)人員的工作熱情。“過去,下班組、跑現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)攻關(guān)這些費(fèi)心費(fèi)力的工作,大都靠行政命令去落實(shí),現(xiàn)在都已變成大家的自覺行為了。”李普慶說。
能力素質(zhì)市場(chǎng)化
由于日照抽調(diào)職工等因素影響,去年,相較于國(guó)內(nèi)其它同規(guī)模苯加氫生產(chǎn)線,該實(shí)業(yè)部生產(chǎn)線定員足足少了8人。但人少了,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效卻沒受影響,反而在穩(wěn)步提升。
這得益于該實(shí)業(yè)部開展的一項(xiàng)創(chuàng)造性工作——能力素質(zhì)市場(chǎng)化。在推行內(nèi)部市場(chǎng)化過程中,該實(shí)業(yè)部高度重視“價(jià)值理念”的植入,將“人”作為內(nèi)部重要的市場(chǎng)資源,創(chuàng)造性推行了“人力資源內(nèi)部市場(chǎng)化”工作,通過“能力和素質(zhì)的價(jià)值化”,促進(jìn)職工轉(zhuǎn)變觀念、改善行動(dòng)。
“過去,絕大多數(shù)職工技能等級(jí)滿檔后,容易出現(xiàn)不會(huì)再狠下功夫?qū)W習(xí)提升、鉆研業(yè)務(wù)了,‘到頂了,還學(xué)啥啊’的思想普遍存在。內(nèi)部市場(chǎng)化推行,讓我們找到了解決這一問題的突破口。”張偉告訴記者,為徹底改變這一現(xiàn)狀,煤化工實(shí)業(yè)部化產(chǎn)精制車間將職工的技能與績(jī)效收入掛鉤,每半年開展一次職工技能評(píng)級(jí)活動(dòng)。技能評(píng)級(jí)分為理論、實(shí)踐、民主評(píng)議三部分,結(jié)合總分,將職工分為卓越、精英、優(yōu)秀、優(yōu)良、合格五個(gè)等級(jí),不同等級(jí)每月給予不同金額的獎(jiǎng)勵(lì),其中卓越、精英、優(yōu)秀、優(yōu)良職工分別獎(jiǎng)勵(lì)100元、70元、50元、30元,以此調(diào)動(dòng)職工鉆研業(yè)務(wù)、提升技能的積極性。
崗位變成利潤(rùn)源
煤化工行業(yè)特殊的生產(chǎn)工藝,造成生產(chǎn)線上的設(shè)備、管線等腐蝕老化特別快,尤其是焦油加工系統(tǒng),由于已超期服役十多年,設(shè)備老化嚴(yán)重,大修小修接連不斷,造成檢修工作量大、頻繁。對(duì)于這一難題,一直以來,化產(chǎn)精制車間很是頭疼:靠外委,增加成本;自己承擔(dān),職工有牢騷。而如今,這一難題迎刃而解。
槽罐清渣148元/m3、清挖淤泥34元/m3、廠房及建筑物清灰59元/m3……在化產(chǎn)精制車間,記者看到了這樣一份特殊的“價(jià)目表”。張偉告訴記者,這小小的“價(jià)目表”就是車間解決難題的法寶,而且靠著這張“價(jià)目表”,僅去年就完成替代外委項(xiàng)目100多項(xiàng),節(jié)省外委費(fèi)用20余萬元。
作為內(nèi)部市場(chǎng)化推進(jìn)的創(chuàng)新項(xiàng)目,“檢修自營(yíng)”極大地激發(fā)出了職工的積極性。如今,大到清理儲(chǔ)槽、設(shè)施刷漆防腐,小到更換閥門、拆除法蘭,所有檢修工作都明碼標(biāo)價(jià),職工按勞取酬。對(duì)于一些較大的檢修自營(yíng)項(xiàng)目,則進(jìn)行公示,組織各班組進(jìn)行競(jìng)價(jià),中標(biāo)者簽訂承包協(xié)議。“干多少活掙多少錢,現(xiàn)在職工勁頭很足,而且工作中越來越關(guān)注質(zhì)量和成本,干得不好或超支了,都需要職工自己掏腰包補(bǔ)齊。”張偉說。
內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)實(shí)現(xiàn)了職工向“市場(chǎng)人”轉(zhuǎn)變,并且增強(qiáng)了職工的質(zhì)量成本意識(shí)。去年,由于系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行,化產(chǎn)精制車間加熱爐電氣系統(tǒng)出現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)問題,導(dǎo)致加熱爐頻繁停爐。要徹底解決這一問題,必須依靠公司投資改造。在目前公司資金緊張的情況下,車間領(lǐng)導(dǎo)、職工聚在一起,尋求臨時(shí)控制的好方法。集思廣益下,車間通過優(yōu)化管式爐出口溫度和煤氣調(diào)節(jié)等舉措,解決了這一棘手問題。“系統(tǒng)不穩(wěn)定哪怕一分鐘,我們的收入也會(huì)受影響,有問題必須及時(shí)解決掉。”加熱爐旁,正在操作的職工薛汝忠說道。
“內(nèi)部市場(chǎng)化使人人成為了經(jīng)營(yíng)者,崗位變成了利潤(rùn)源,也讓企業(yè)收獲了不錯(cuò)的效益。借鑒煤化工實(shí)業(yè)部?jī)?nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)經(jīng)驗(yàn),目前,我們?cè)谡麄€(gè)焦化廠范圍內(nèi),對(duì)所有主體全面推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè),以增強(qiáng)全體職工的效益觀念、競(jìng)爭(zhēng)觀念,徹底打破‘大鍋飯’。”焦化廠廠長(zhǎng)王元順說道。