落實集團要求,河鋼石鋼進入產(chǎn)品升級結(jié)構(gòu)調(diào)整的快車道,提質(zhì)提速保客戶訂單刻不容緩。大棒線從生產(chǎn)的各個方面打破常規(guī)操作習(xí)慣,創(chuàng)新生產(chǎn)工藝,選定“用大孔型軋制小規(guī)格坯料”的工藝作為新的自我挑戰(zhàn)項目。
為了試驗順利進行,軋制前,副作業(yè)長孟維卿和軋機工藝工程師張曉輝對壓下量、寬展量、寬展系數(shù)、導(dǎo)衛(wèi)開口度、輥縫、減速比等各項參數(shù)都做了詳細計算和調(diào)整,制定了試驗方案,明確了操作要點。
19點30分,軋制開始。孟維卿和丙班軋機班長李子強站在粗軋機組前目不轉(zhuǎn)睛地盯著,一支鋼坯由西向東緩緩過來,他們密切關(guān)注鋼坯被咬入1號軋機后端部的變形情況,記錄軋制狀態(tài),積累數(shù)據(jù)。“1號軋機降速、再降。”看到出現(xiàn)張力不穩(wěn)情況后,李子強通過對講機與CP2主控工王瑞鋒緊急溝通。聽到指令后,王瑞峰立即對1號軋機進行調(diào)速。一番緊張的操作后,軋機間的張力恢復(fù)了正常,李子強這才松了一口氣。“根據(jù)測算試驗方案,CP2在前期穩(wěn)定張力基礎(chǔ)上,將1號軋機提速15%,2號軋機提速6%,但在實際生產(chǎn)中,我們要一直關(guān)注并隨時調(diào)整,摸索最佳的工藝參數(shù)。”李子強告訴筆者,為了防止翹頭堆鋼,他們按照實驗方案提前把1號軋機的軋線降低了1cm,保證了軋制的順行。
時鐘指向19點50分,坯料生產(chǎn)進入正常狀態(tài),但依然不能宣布試驗成功,新工藝軋制的除鱗效果如何?表面質(zhì)量情況是否能夠提升?這些都有待進一步檢驗。16架軋機前,粗軋崗位工用割把仔細檢查了鋼材表面質(zhì)量后,對不遠處的孟維卿做了一個“OK”的手勢;軋制成材后,熱檢工張大勇立即取樣檢查鋼材表面質(zhì)量。“鋼材表面沒有缺陷,沒有發(fā)現(xiàn)軋痕,較以往含鎳鋼表面質(zhì)量有改善,一切正常!”20點,張大勇在對講機里傳來喜訊。職工等待的未知結(jié)果終于有了著落,職工緊張的心終于落地了,用大孔型軋制小坯料的工藝首次獲得突破。這不僅節(jié)約了每次更換軋輥的30多分鐘時間,為高效生產(chǎn)打下基礎(chǔ),還有效改善了坯料除鱗效果,降低攤撿成本。
“我們原來也嘗試過該生產(chǎn)工藝,但都以失敗告終,今天終于有了突破,下一步我們還要繼續(xù)探索優(yōu)化、固化方案。”孟維卿高興地說道。在激烈的市場競爭中,一些生產(chǎn)模式越來越不適應(yīng)高端客戶的需求,“倒逼”職工用實際行動創(chuàng)新突破,在工藝準備和工藝控制上下功夫,為產(chǎn)品升級做好足夠的準備,讓職工將更多精力放在提升質(zhì)量和產(chǎn)品升級上,為贏得高端客戶滿意不斷“加碼”。