全方位開展技術攻關,積極研發各類生產科技平臺。去年,北營公司成功自主研發了全流程質量預警系統。該系統的成功運行,實現了各工序間產品及部分外進原燃料質量查詢,解決了原燃料及工序產品質量出現異常波動影響生產的問題,強化了工序質量管理,提升了終端產品質量。今年,北營公司繼續加大科技研發力度,由北營科技發展部牽頭,會同北營信息化部、能源管理部等相關單位建立的《魚雷罐運行動態跟蹤系統》成功試運行,為進一步提高魚雷罐周轉效率、提高煉鋼兌鐵溫度創造了條件。該套系統可采集鐵水溫度及成分、魚雷罐運行過程中各區域關鍵節點的時間、檢斤等數據,并將這些數據整合,最終實現魚雷罐運行的計算機化管理。它的成功運行,實現了魚雷罐實時位置跟蹤功能,并可隨時掌握鐵廠出鐵進度及魚雷罐分布情況;可直觀掌握爐下罐、鋼廠罐、途中罐、站場停放罐及空罐的數量,便于科學、合理組織魚雷罐調運,有效提高魚雷罐周轉效率。
用科技創新提高企業經濟效益。北營公司化產品回收率與同行業相比偏低。為此,北營科技發展部聯合北營設備部、北營能源部及北營焦化廠等相關單位,對化產品回收設備進行改造,提高化產品回收率。他們對北營焦化廠一區、三區制冷機配套安裝減溫減壓閥,改造完成后低溫水溫度大幅降低。他們還對一號洗苯塔進行檢修,更換填料。截至目前,11項改造項目已完成9項。全部改造完成后預計粗苯回收率提高0.1%、焦油回收率提高0.2%,硫銨回收率提高0.05%.
用科技創新實現企業降本增效。目前,北營煉鋼廠使用渣罐裝煉鋼鑄余渣鋼,而這些混合物在渣罐中冷卻后會形成大渣陀。此大渣陀需火車送往北營冶金渣廢鋼作業區進行切割,再運回北營煉鋼廠。這種處理方法存在運輸及切割成本高,年費用需560萬元,而且能源消耗大、污染環境。為此,北營科技發展部提出了在渣罐內加格柵自然分解渣陀的方案。采用這種模式后,在渣罐翻罐后,可形成適合于轉爐配加的渣鋼塊,可完全滿足煉鋼再生產利用的要求,此一項年可降成本300多萬元。另外,北營公司今年確定的六西格瑪項目,其中包括提高陶瓷過濾機利用系數、降低噸焦新水消耗量、降低新一號高爐燃料比、降低四高線廢品率等7個科研項目,不但可以大幅提高生產技術指標,年可創效5300萬元。
資訊編輯:黃云 0701-2162363
資訊監督:張端 021-26093430
免責聲明:本文來源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉載并不意味著Mysteel贊同其觀點,或證明其內容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為直接決策建議。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時與Mysteel 021-26093490聯系與處理。