近日,通鋼公司高速線材廠針對影響生產(chǎn)的打包機問題開展攻關(guān),將生產(chǎn)的螺紋鋼材由雙道繞包裝改造為單道繞包裝,取得良好效果。
自4月份恢復(fù)生產(chǎn)以來,該廠打包機頻繁出現(xiàn)故障,對生產(chǎn)影響較大,而且生產(chǎn)的螺紋鋼材也出現(xiàn)散包現(xiàn)象。以往這類線材始終采用雙道繞打包,打包質(zhì)量一直很好,但近來卻總出現(xiàn)散包現(xiàn)象。針對問題,該廠職工進行了認真的分析,發(fā)現(xiàn)原來雙道繞的包裝需要對一捆線材重復(fù)打包兩次,由于打包機使用年限較長,兩次打包的受力不完全相同,造成一道松一道緊,緊的那道打包線就會出現(xiàn)斷繞現(xiàn)象,而且雙道繞打包不僅打包周期長,對打包機的磨損也很大。為了解決這個問題,檢修車間專業(yè)人員馬維國大膽提出建議:將雙道繞打包改為單道繞打包,把原來直徑6.5毫米的打包線加粗,改為8毫米,強度可增加1.5倍。經(jīng)過討論,該廠決定先改造一臺打包機進行試驗。于是馬維國帶領(lǐng)鉗工四班人員對打包機進行了改進,他們將打包機線道入口導(dǎo)衛(wèi)從小孔改為大孔,增加了配重輪的配重,修磨了扭結(jié)尺和夾緊塊,經(jīng)過系列改造,以及半個月的試運行,取得良好效果,他們又再接再厲改造了另一臺打包機。
改造后的打包機運行狀態(tài)良好,每捆線材的打包周期由1分40秒降至1分10秒,有效提高了線材打包效率,而且,打包機故障時間每月降低了4小時左右,再未出現(xiàn)過散包等質(zhì)量問題。據(jù)統(tǒng)計,此項改造僅降低熱停工時間,每月就可創(chuàng)效3萬余元,降低亂線損失2萬余元。