面對嚴(yán)峻的節(jié)能降耗形勢,該廠水工工段變壓力為動(dòng)力,創(chuàng)新管理方式,通過加強(qiáng)與能源部門的協(xié)調(diào)溝通,對聯(lián)合泵站的補(bǔ)水系統(tǒng)進(jìn)行精細(xì)化管理。煉鐵廠的新水消耗主要集中在聯(lián)合泵站,聯(lián)合泵站出于安全考慮,水池水位補(bǔ)水一直處于滿液位。水工工段根據(jù)實(shí)際情況,提出補(bǔ)水液位處于高水位即可,在進(jìn)行水系統(tǒng)操作時(shí)多與設(shè)備能源中心協(xié)調(diào)溝通的新思路,解決水池液位的隱患,從而減少了補(bǔ)水系統(tǒng)不必要的溢流浪費(fèi),新水消耗有了明顯下降。
以精益促發(fā)展,向管理要效益。在創(chuàng)新管理的同時(shí),水工工段加強(qiáng)能源基礎(chǔ)管理力度,對現(xiàn)場“跑冒滴漏”現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)格控制,做到天天自查,每周檢查,定期進(jìn)行通報(bào);對漏水冷卻壁養(yǎng)護(hù)水全部回水箱進(jìn)行循環(huán)利用;冷卻壁打壓查水時(shí),采用外排水引入回水槽,再回泵站循環(huán)利用節(jié)約用水;熟知新水消耗點(diǎn)的用水量,并入阿米巴成本經(jīng)營管理模式,每天關(guān)注,用水量出現(xiàn)異常,及時(shí)查找原因并處理;合理控制進(jìn)水溫度,保持在窄區(qū)間,保證生產(chǎn)需要的同時(shí)避免水量浪費(fèi)。通過以上措施煉鐵廠提高了水的重復(fù)利用率,水耗不斷降低,生產(chǎn)用水全部實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán),外排水為零。