發明創造增效益
在烏海礦業公司采選作業部,破碎工序是粉碎礦石的重要一環,而顎式破碎機又是保證生產的重中之重。破碎機的吊架、托盤、拉桿由于是鐵質的,互相長時間有害摩擦,造成拉桿和前托盤損壞速度很快,一般是3到6個月更換一次拉桿。為延長拉桿和托盤的使用壽命,采選作業部職工自己動手制作了改進型前托盤,在前托盤制作注油孔,在其內部加工儲油凹槽,給托盤內部和拉桿之間制造良好的潤滑環境,在二者之間形成油膜,降低摩擦損耗;通過前托盤改造,將拉桿壽命提高到18月甚至更長時間,更重要的是減少了停產次數和時間,僅備件費每年就可節約5萬元。
自主改善降成本
一提起烏海礦業公司采選作業部的防塵水循環改造工程,職工都會為之點贊。以前作業時,防塵水以廢水的形式外排到沉淀池,用水量大并且遇到停水,生產也會受到影響。生產用水單價貴而且用量大,采選作業部職工細心算細賬,決定降低用水量,控制成本。他們利用舊礦車斗子制作一個水箱,并在水箱內制作一個隔層,沉淀后的水通過連通器流入清水池,加裝循環水泵經冷卻塔被抽到破碎機旁的儲水箱。儲水箱內設有浮球,低于或高于設置水位后就會自動起停,防塵水達到了重復使用的目的,即使是在停水的情況下也不會制約生產,就節水費用這一項,每年可創造效益14萬元。
節能降耗求突破
在降低煤耗攻關的過程中,烏海礦業公司白灰作業部首先找出所有可能影響煤耗高的原因,并進行要因和非要因的細致分析。他們發現篩選燃燒器老舊,使煤粉燃燒不充分,用量偏大;設備跑漏點多,造成浪費;原料石灰石粒級大,煅燒時極差大;操作水平不高。最后,針對找出的要因,攻關小組成員集思廣益,討論制訂了相應的對策措施,并將責任和工序具體到人,通過加強對崗位操作工操作水平的培訓,制定操作標準和規范,全部執行標準化作業,切實提高操作水平;將三風道燃燒器更換為四風道燃燒器,使煤粉充分燃燒,降低煤耗;對預熱器漏風點和煤粉制備系統的跑漏點進行封堵,減少熱損耗和杜絕煤粉浪費;調整回轉窯內石灰石級差,減少石灰石粒級對煅燒的影響,優化生產工藝實現料量均衡和分料煅燒等措施,白灰作業部一季度煤單耗從平均245.7千克降到204千克,收到了很好的成效。
降低用電單耗的攻關同樣取得碩果。白灰作業部通過電工組對作業部生產用電的統計,將全系統劃分為個6區,著重對降低煤粉制備系統用電量進行攻關。通過調整磨機內鋼球配比、系統漏風點封堵、固化標準操作等有效措施的管控,煤粉制備系統的生產用煤磨制時間明顯減少,從原來的平均21.44小時,縮減到現在的18.1小時,在白灰質量不變的情況下,日平均用電量下降1906千瓦時。