為了提高西林鋼鐵二軋棒線鋼材的定尺率,減少鋼材經過冷剪剪切后彎頭的出現,進而提高鋼材成材率,降低生產成本,軋鋼總廠機械工段于日前對二軋冷剪剪刃進行改造。
隨著二軋棒材產能的釋放,冷剪剪刃的使用越來越頻繁。近期,鋼經過冷剪剪切時,經常造成鋼筋刮在剪刃側面上,出現彎頭,影響鋼材倍尺。針對此情況,該工段檢修人員和技術人員積極出主意,認真想辦法。他們經過認真研究,仔細分析,決定在剪刃側面直角刮鋼處,用砂輪磨成45度傾斜角,但這個傾斜角要嚴格要求,不能磨大和過小,以防止剪刃滲碳層的破壞,影響剪切。通過此種方法處理后的剪刃,應用到生產中,剪切效果良好,從而徹底解決了每捆鋼筋長短不齊的問題,減少合格材的判定,并且有效減少彎頭的出現,防止質量問題的出現,年可創效3萬元。成為該工段創新工作的又一亮點。