8月份,高線故障的發生、日產量3000噸都難以保證。為扭轉被動局面,在廠新的領導班子推動下,高線車間從基礎的工作做起,一個一個的解決存在的問題——調整料型、回歸理性。對高線的孔型和導衛進行全面改進,使料型與張力得到整體優化,全面回歸理性。通過軋制線各道次壓下量合理分布,整個軋制過程穩定性增強,而料型的均衡穩定又為吐絲機的正常工作創造了良好的條件。10月份,工藝故障率比8月份下降了80%以上,吐絲機基本上沒有出現過故障,高線的正常生產有了基本的保證。同時,進一步夯實基礎管理,加大對要害設備的監控和維護力度、大力推進全員、全過程的設備管理,使設備運行的穩定率躍上了一個新臺階。
抓住重點、規范操作。高線產品直徑小、精度高,說“差之毫厘則謬之千里”并不為過。以前,各個班都有自己的經驗和做法,工藝參數也不統一,操作人員往往喜歡根據現場情況自行調節,隨意性大。為解決這個問題,軋鋼廠對每一道次的工藝參數精確計算,確定的數據任何人無權變更,廠部、車間、班組進行三級監督。工藝參數的規范帶來了操作的統一和成品的穩定,科學取代了經驗、規范代替了無序。
尊重規律、定檢定修。以往由于高線設備故障,影響產量下滑,形成惡性循環。軋鋼廠痛下決心著力解決設備問題,努力使要害設備恢復到設計狀態。軋鋼廠本著“磨刀不誤砍柴工”的思路,實行定檢定修制,寧愿一時犧牲點產量,該維修的維修、該更換的更換,最大限度的尊重設備運行的客觀規律,使其滿足生產需求,保證了軋制節奏的順暢。
團結協作、敢于擔當。高線1#飛剪故障率一直較高,一旦出現問題,維修提出檢修要求后將球踢給高線,而高線限于生產壓力無法停下來檢修。缺乏擔當的后果就是設備故障高發、生產徘徊不前。從9月下旬開始,維修車間主動對1#飛剪采取特護措施,規定每班必須定時對1#飛剪進行短時間的維護、檢測,消除新出現的隱患。有效的特護延長了飛剪的使用壽命,實現飛剪故障處理與品種更換同步,為生產爭取了數小時寶貴的時間。在軋鋼廠諸如這樣的事例還有很多,真是由于廣大干部員工打破本位思想、互相站在對方的角度處理問題,換來的是軋鋼廠生產的歷史性突破。