據(jù)了解,該事業(yè)部新區(qū)在連鑄過程中為了防止鋼水吸氮,采用了長水口氬封保護(hù)澆鑄,但經(jīng)常出現(xiàn)鋼液在連鑄的增氮量遠(yuǎn)大于目標(biāo)值的情況,無法滿足生產(chǎn)鋼種的質(zhì)量要求。因此,有必要對(duì)大包長水口的氬封效果進(jìn)行改善,降低連鑄過程中鋼水增氮量。
該事業(yè)部技術(shù)人員通過對(duì)現(xiàn)場生產(chǎn)中大包長水口使用情況的觀察研究和分析,找出了對(duì)大包吹氬長水口使用效果的影響因素:電爐鋼包下水口的外徑和長水口的內(nèi)徑錐度有偏差,兩者的形狀尺寸不一致;氬氣流量設(shè)置不合理,由于長水口和鋼包下水口的接縫處總存在一定的氣隙,鋼水與空氣接觸,降低了保護(hù)澆鑄的效果等。對(duì)此,該事業(yè)部技術(shù)人員通過對(duì)現(xiàn)場生產(chǎn)中大包長水口使用情況的觀察和分析,開展技術(shù)攻關(guān),積極與生產(chǎn)廠家協(xié)調(diào),開出了“藥方”。
該事業(yè)部對(duì)操作者進(jìn)行能力提升培訓(xùn),實(shí)施換包清理大包長水口標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),嚴(yán)格規(guī)定操作事項(xiàng)及步驟,保證徹底清理干凈長水口內(nèi)部的冷鋼和鋼渣,防止堵塞吹氬孔。該事業(yè)部還安排廠家重新設(shè)計(jì)制作大包長水口,使其與鋼包下水口的結(jié)構(gòu)尺寸更為合理,兩者之間錐度一致,形狀尺寸與原先相比能夠更好地吻合;將吹氬流量參數(shù)重新進(jìn)行調(diào)整,使長水口與鋼包下水口的連接處真正形成氬氣環(huán)保護(hù);在長水口和鋼包下水口之間增設(shè)纖維密封墊圈,以達(dá)到阻止外界空氣吸入的目的,同時(shí)通過吹氬孔吹氬使兩者間的空間部分形成氬氛,進(jìn)一步保護(hù)鋼流不被二次氧化。