針對當前的市場形勢,煉鐵廠把保證高爐穩定、釋放高爐產能作為創效的重頭戲,加強生產組織力度。一方面,針對每座高爐的實際情況,設定產量提升目標,組織各車間及生產科室全力攻關。針對高爐順行情況,逐漸增加礦批重。10月份以來,二號高爐礦批重由月初的58噸增加到61噸,每天可多產生鐵160余噸。另一方面,針對生鐵產量增加的實際,該廠進一步強化設備管理工作,重點設備包保到人頭,并采取增加點檢等方式,及時查擺和整改各類設備隱患,全力以赴確保設備安全運行。目前,該廠生產秩序穩定,生鐵日產量保持在超公司計劃水平上運行。
在降成本方面,煉鐵廠始終堅持精摳細算的原則,不放過任何的增效點。焦炭是高爐生產的主要燃料,月初時,兩座高爐入爐的外購焦炭比例在20%到30%的水平。針對自產焦炭比外購焦炭價格低的實際,該廠逐步降低外購焦炭的使用量,中旬以來,自產焦炭入爐比例達到100%,每天少入爐外購焦炭1100余噸,月創效1300萬元。在優化配礦方面,煉鐵廠在保證原料品質的基礎上,逐步增加低價位礦石。通鋼公司自產的大栗子礦是價格相對較低的礦種,該廠積極增加此礦種的入爐量,目前大栗子礦入爐量由以前的每天450噸增加到900噸,每月可創效150萬元。
職工是創效的主體,煉鐵廠強化思想引領,進一步提升廣大職工挖潛創效的主人翁意識,群策群力、獻計獻策的氛圍濃厚。2號機脫硫系統原上漿泵的殼體和葉輪均為塑料材質,漿液中含沙子,對泵體磨損嚴重,時有出現漏漿液情況。針對這種情況,煉鐵廠職工提出將上漿泵葉輪更換為金屬材質且帶襯套的渣漿泵,實施后,使用周期大大延長。10月份以來,已累計收到職工挖潛創效、小改小革方面的建議45項,在促進生產穩定的基礎上,累計創效10余萬元。