自2017年8月開始,長治煉鋼廠通過對標找差、改變工藝操作、調整鐵料結構等措施,全力降低鐵耗,在11月份實現895kg/t的基礎上,全體再動員,針對降低鐵耗進行全方位攻關,12月份,鐵耗降低至880.1kg/t,為公司降本增效做出了貢獻。
該廠的具體做法,一是成立專題攻關組。12月初召開降鐵耗專題攻關廠長辦公會議,組織相關人員在鞏固現有措施和成績的基礎上,從技術措施、生產組織、現場操作方面進一步討論制定攻關措施,多角度、全方位考慮降鐵耗的舉措,為降鐵耗提供制度支撐。二是調整裝入量,加快生產節奏。通過理論計算和現場試驗,將鐵水裝入量由原來的60-62噸降至57-59噸,廢鋼裝入量保持不變,經過試驗終點出鋼溫度能夠滿足生產要求。這一措施不僅降低了鐵耗,且供氧時間減少,加快了生產節奏,提高了冶煉爐數。三是優化廢鋼結構,穩定廢鋼收得率。為保證裝斗量,在重型廢鋼與中型1類廢鋼采購困難的情況下,加大尺寸小且質量好的一單一議廢鋼采購量,同時保證壓合廢鋼的供應和質量監督。不僅滿足入爐廢鋼量,而且整體廢鋼收得率穩定在91%。四是冶煉操作上繼續推行高拉碳一倒命中操作法,造渣操作采用單渣少渣法。不僅降低終點鋼液和爐渣氧化性,結合濺渣護爐有效維護爐況,而且根據鐵水硅、磷含量合理控制石灰、白云石加入量,減少渣量,有效減少熱量損失。
該廠還通過對合金料斗保溫、精打細算減少熱量損失等措施實現降鐵耗目的。同時,針對本攻關課題細化完善獎勵制度,將指標分解至班組、落實到崗位,有效調動了職工的工作積極性,為進一步降鐵耗加油助力。