首鋼京唐公司于2010年8月建成投產(chǎn)了這條焙燒面積為504平方米的帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)線。隨著高爐冶煉水平的不斷提高,高爐對(duì)原燃料質(zhì)量的要求也越來越高,以往人工操作造球方式,在工序的給料量、加水量、造球機(jī)轉(zhuǎn)速等操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性方面,存在一定的弊端,成為影響生球質(zhì)量的最大不利因素。針對(duì)這種情況,首鋼京唐公司決定實(shí)施球團(tuán)智能控制無人操作項(xiàng)目。
瞄準(zhǔn)目標(biāo)
“智能化是鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì),我們必須以‘質(zhì)’行穩(wěn),以‘智’行遠(yuǎn),為首鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展添動(dòng)力。”京唐公司領(lǐng)導(dǎo)如是說。
“球團(tuán)智能控制無人操作項(xiàng)目”應(yīng)運(yùn)而生。京唐公司將目標(biāo)定位為“打造成球團(tuán)行業(yè)智能制造的示范性生產(chǎn)線”,通過系統(tǒng)智能改造,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降耗和提高生產(chǎn)效率。京唐公司煉鐵部和首自信公司技術(shù)人員迅速成立了項(xiàng)目攻關(guān)組,明確了責(zé)任分工、整體規(guī)劃和進(jìn)度安排。
球團(tuán)生產(chǎn)過程控制屬于典型的復(fù)雜被控對(duì)象,大量不確定信息、多樣化海量數(shù)據(jù),使得傳統(tǒng)控制方法難以對(duì)其進(jìn)行有效控制。攻關(guān)團(tuán)隊(duì)決定從攻克行業(yè)自控難題、開發(fā)自動(dòng)造球技術(shù)為突破口,構(gòu)建一套完整的智能球團(tuán)生產(chǎn)管控系統(tǒng)。
有序推進(jìn)
對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)模式進(jìn)行智能化轉(zhuǎn)變,做起來絕非易事。改造中,他們將此項(xiàng)目分成了智能過程控制系統(tǒng)和信息化平臺(tái)兩大部分,包含混合機(jī)補(bǔ)水自控模塊、造球自動(dòng)控制模塊、智能配料模塊等9個(gè)子模塊的建立和調(diào)試。攻關(guān)團(tuán)隊(duì)多次對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)、功能實(shí)現(xiàn)方案、數(shù)據(jù)采集方式等進(jìn)行研究討論,以保證系統(tǒng)功能的實(shí)用性、系統(tǒng)運(yùn)行效率和效果。在造球模塊建立上,通過實(shí)時(shí)判斷和綜合分析,根據(jù)模型規(guī)則自動(dòng)對(duì)原料水分及造球過程的打水量、給料量、造球機(jī)轉(zhuǎn)速等參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)對(duì)生球產(chǎn)量和粒級(jí)的自動(dòng)控制。
改造中最難的是實(shí)際運(yùn)用中的調(diào)試。項(xiàng)目組決定先以一臺(tái)造球盤為“試點(diǎn)”,成功后再復(fù)制到其它幾臺(tái)設(shè)備。于是,試驗(yàn)、調(diào)整緊鑼密鼓地開展起來。自動(dòng)控制,每個(gè)單獨(dú)過程的調(diào)試就很難,要把所有的控制聯(lián)成一體完美地自動(dòng)運(yùn)行,更是難上加難。針對(duì)整體控制時(shí)出現(xiàn)的各種問題,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)找來厚厚的圖紙,一張一張地看,一條一條地查,湊在一起想辦法、出點(diǎn)子。經(jīng)過大家的合力攻關(guān),9號(hào)造球機(jī)單盤自控功能上線調(diào)試取得成功,自動(dòng)給料、自動(dòng)打水、自動(dòng)調(diào)節(jié)造球……所有自動(dòng)控制全部正常。在此基礎(chǔ)上,他們趁熱打鐵,經(jīng)過幾個(gè)月的努力,連續(xù)實(shí)施改造了其余的造球機(jī),造球自控模塊預(yù)期功能全部實(shí)現(xiàn)。
成效顯著
隨著一個(gè)個(gè)智能模塊的投入,控制系統(tǒng)各模塊的智能效果越發(fā)凸顯,讓大家欣喜不已。
混合機(jī)補(bǔ)水模塊,能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)水量,實(shí)現(xiàn)了造球原料水分穩(wěn)定;智能配料,使原料配比次數(shù)明顯減少,成品球團(tuán)礦成分穩(wěn)定性顯著提高。特別是核心部分的自動(dòng)造球,從模塊運(yùn)行效果看,在混合料質(zhì)量沒有大幅波動(dòng)的前提下,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)穩(wěn)定造球,生球質(zhì)量穩(wěn)定性也明顯提高。
此外,球團(tuán)智能控制無人操作項(xiàng)目,在節(jié)能降耗方面也取得了成效。隨著模塊的有序運(yùn)行,工序能耗和膨潤土消耗明顯降低。經(jīng)測(cè)算,工序能耗指標(biāo)下降了0.188千克/噸,年效益約45萬元。
球團(tuán)智能化無人操作項(xiàng)目的實(shí)施,特別是造球自控技術(shù)的實(shí)現(xiàn),填補(bǔ)了國內(nèi)球團(tuán)生產(chǎn)自動(dòng)造球的技術(shù)空白,為推動(dòng)球團(tuán)智能化生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本起到了引領(lǐng)和示范作用。