為確保生產穩定順行,近期,方大九鋼煉鋼廠進一步加強設備維護工作,對西區煉鋼廠液體行車滑纜進行改造,有助于減少設備故障,提高生產效率。
據了解,該廠1號、2號液體行車是煉鋼廠重要的生產設備,主要負責兌加鐵水工作,若行車出現設備故障,將打亂生產秩序,導致非計劃停爐現象,影響煉鋼生產。在改造前,1號、2號行車滑纜外層采用防火棉包扎,防火棉存在易破損的缺點,再加上小車滑纜運動拉扯更容易損壞防火棉,導致電纜裸露在外,行車在兌鐵水的過程中存在噴濺高溫物,有可能把裸露在外的電纜線烤焦、燒壞,從而導致設備故障,影響正常生產。針對這種情況,該廠決定對小車滑纜進行改造。改造過程中,該廠根據生產實際情況,尋找耐高溫的膠套作為防火材料,該材料具有防火、韌性強、抗拉、耐磨等優點。方案決定后,設備維護人員充分利用停爐檢修時間著手實施小車滑纜改造工作,把電纜套入防火膠套內,按照伸縮比例固定在滑車上,最終順利完成改造工作。
自改造后,經過一段時間觀察,使用效果良好,不僅有效避免了電纜裸露被燒壞的風險,而且減少了設備故障,降低員工勞動強度。(方大九鋼 何友寶)