11月份,攀長特煉鋼總廠一作業區堅持以經濟效益為中心,把降低冶煉電耗作為降本增效的重要內容,繼續挖潛節能工作。11月40噸電爐電耗521KWh/t創2018年新低,2018年1-11月電爐電耗比去年1-11月降低35KWh/t,同比降低工序費用162.41萬元,為降本增效做出了應有的貢獻。
2018年,一生產區經過認真梳理,找出了影響電爐生產效率的短板,嚴格規定了電爐鋼水的冶煉周期,形成了以電爐生產為龍頭、以精煉工序為中轉、以連鑄模鑄結合的快速生產通道。在一作業區的努力下,換爐殼、熱換中心小爐蓋的時間大幅度縮短;技能人員充分發揮在技術操作上的傳、幫、代作用,提高電爐操作人員合理裝料、科學配電操作,加速爐料熔化的速度,為縮短冶煉時間創造了必要條件。值班調度充分發揮生產指揮協調作用,有計劃安排電爐壓電時間,減少冶煉后期高溫鋼水浸泡爐體,避免熱量無效損失;原料工序加強爐料切割、分選,為爐料小型化提供充分保證。為提高生產效率,作業區采用模鑄和連鑄相結合生產,充分發揮紅送鋼錠對物流暢通的杠桿作用,為減少電爐熱停工時間、杜絕能源浪費創造了較好條件。11月40噸電爐電耗降至521kWh/t,實現了2018年1-10月電爐電耗十連陰,2018年1-11月電爐電耗比去年同期降低35KWh/t,同比降低工序費用162.41萬元,為降本增效做出了積極貢獻。