近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠廣大干部職工不斷創新思維,在技改路上頻頻出招,深度挖掘設備利用價值,實現降本增效。
氣力輸灰系統如同除塵工藝的“腸胃”功能,對除塵效率起著至關重要的作用。450㎡燒結機整粒除塵共有12個倉泵,只有一條輸灰管道,由于除塵源點不間斷運行,倉泵必須同步24小時排料。但物料與壓縮空氣在管道內由于長時間碰撞,會造成管道沖刷磨損嚴重、管壁變薄破損。長時間就必須重新更換管道,不僅操作復雜、勞動強度大,而且嚴重影響正常平穩生產。
針對以上問題,該單位多次現場勘察,大膽創新,將除塵系統12個倉泵,劃分為1至6、7至12兩組,進行控制器獨立操作,并設置兩條輸灰管道,在管道末端增設切換裝置,實現兩組倉泵交替運轉。改造以后,可根據儲灰倉料位情況,各自設置不同落料參數,實現料完即停,有料即開效果。
此舉措不僅使物料輸送率由之前24小時降至每組倉泵管道12小時,同時節約了壓縮空氣量,降低了管道磨損程度和更換頻次,年直接可創效6萬余元。