鄂鋼煉鐵廠緊盯工序關鍵點,清理分析可控成本,加大對標挖潛力度,持續改善各項指標,降低工序能耗,使六號高爐工序成本比計劃降低10元/噸,節約成本115萬元。
6號高爐大力開展能耗攻關,規范生產管理制度,保障高爐穩定運行。針對入爐礦品味低、礦種繁雜、入爐粉末多等不利因素,從生產工藝控制入手,把好入爐原燃料槽下篩分關,控制槽下給料機速度,定期調整篩子密度,防止不合格原燃料入爐,促高爐進風穩定。每班職工對入爐原燃料實物取樣保存,跟蹤掌握入爐原燃料變化,及時調整負荷。
6號高爐嚴格執行先算后干,認真計算生鐵、配料成本,采用性價比高的礦石,優化用料結構,力求鐵成本最低。加強噴吹管理,改進噴槍設計缺陷,做到穩均噴吹,減少風口破損率,保證煤粉燃燒效果,降低入爐焦比和燃料比。統一三班操作標準,適時調節入爐風量和爐溫,使爐溫、渣堿穩定。收集整理鐵量差、噸鐵成本、入爐有害元素等工藝數據,根據實際合理布料,調整煤氣氣流,提高煤氣利用率,降低生產成本。