“設備仿佛擁有了‘智慧’,操作精準、動作快捷。”日前,蕪湖新興鑄管公司煉鋼部一連鑄車間自動噴號設備正式上線運行,只需遠程控制輸入數(shù)據(jù),作業(yè)人員不用靠近連鑄坯就能完成噴號作業(yè)。作業(yè)人員在高溫輻射環(huán)境中手動噴碼,依靠眼睛觀察和逐支檢查確認爐號的時代從此一去不復返。
近年來,蕪湖新興不斷摸索推進裝備的升級改造,加快自動化、智能化的步伐。隨著產能的日益提升,連鑄工序作為煉鋼工序的“最后一道關口”,其主體地位日益凸顯,裝備的穩(wěn)定、升級極大地影響著連鑄產能的提升。因此,煉鋼部決定把連鑄設備升級作為試點。連鑄坯在線標識可有效避免混鋼,增加產品的可追溯性。但實際生產過程中,需安排專人進行操作,每一爐都要進行噴號牌的調整,逐支進行噴號。操作人員要把握好噴射角度和力度,才能保證噴號清晰準確。每天要進行2000 支鑄坯的噴號,在高溫、快節(jié)奏的生產環(huán)境下,勞動強度高、人員操作頻繁,也存在著安全隱患。自動噴號設備以機械臂代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工噴號,當鑄坯運輸輥道到達指定位置,激光測距儀檢測到鑄坯位信號進行定位,噴號設備將耐高溫涂料由氣動隔膜泵均勻連續(xù)地送入噴槍管路中,然后由機械手控制噴槍,按預設軌跡移動形成字符。噴號機器人操作便捷,噴號及時、準確、清晰,實現(xiàn)了提速又提質、降耗保安全的良好效果。(孫華瑩 張強)