精細苛求
少切1毫米降本數十萬
精整作為硅鋼生產的最后一道工序,主要是將前工序下線大卷按照客戶的訂單需求進行分卷、裁邊及包裝。切邊量作為影響精整工序成材率最重要的一個因素,如果單邊少切1毫米,每月可減少切損約25噸。精整切邊剪剪切精度高,對原料尺寸要求也高,少切1毫米極易造成跑邊現象,影響生產效率。為盡快啃下這塊硬骨頭,攻關團隊分批次、分鋼種進行試驗,分析后發現,問題主要集中在開卷穿帶時帶頭部分切下的廢邊容易在切邊處竄邊。切邊剪對中及剪切精度均達到1毫米,對試驗要求極為苛刻。經過多次試驗摸索,通過程序優化、設備改造等手段,跑邊率顯著降低,最終實現了少切1毫米后切邊剪的穩定運行。單邊切邊量減少1毫米,每月可減少切損約25噸,每年可創效40多萬元。
挑戰極致
實現極低切損目標
連退機組產品性能檢驗需要從每卷帶鋼上剪切3塊帶鋼樣品。攻關團隊開展了焊縫樣代替檢驗頭樣的攻關。團隊對6個鋼種進行連續4個月的跟蹤檢測,通過分析比對每卷鋼焊縫樣與頭樣的磁性能數據發現,焊縫樣完全可以替代頭樣,由此鋼卷取樣數量由原來的3塊降為2塊,每卷可減少切損0.9米。經過多次反復論證與沙盤推演,最終通過新增檢測裝置、優化速度模型的方法,成功實現了焊縫的精準定位。同時,完善設備自動程序,優化樣品切割點位,實現了帶尾樣和焊縫廢料的合并,焊縫廢料完全滿足樣品檢測要求。團隊成功突破了極低切損的“最后一公里”,以焊縫廢料作為檢測樣品,取消頭尾檢測取樣項目。據測算,此舉可使帶鋼成材率提高0.04%,每年產生經濟效益88萬元。
工序聯動
多措并舉顯成效
常化酸洗機組,是無取向中高牌號及取向硅鋼熱軋原料進入冷軋工序的第一道機組,帶鋼切損占比較高。為降低常化酸洗機組帶鋼切損,攻關團隊對核心作業流程進行梳理,針對頭尾切損,在仔細調研崗位操作流程、確認安全可靠后,更改外圈貼標簽方式為內圈貼標簽,每卷鋼減少切損約1米,可實現經濟效益9.2萬元/年。結合前后工序工藝特點,綜合考慮酸軋機組及常化酸洗機組頭尾切除長度要求,發現用常化后焊縫區域代替酸軋帶頭部分切損,可降低切損0.5米,實現降本9.4萬元/年。結合二十輥及準備機組工藝特點,經過多次跟蹤分析,通過提高焊縫定位精度的方法,取消常化酸洗機組切頭尾操作,改由準備機組切除,每卷降低切損0.3米,可實現經濟效益27.6萬元/年。
積少成多
0.1米產生大效益
三作業區拉伸平整機組作為取向硅鋼生產的最后一道熱處理工序,原材料成本較高。降低切損、提高產線成材率是實現原材料降本的重要舉措。拉伸平整機組下線卷取樣檢驗結果直接決定取向硅鋼牌號定級,檢驗項目達到9項之多,出口檢驗樣板的質量決定了最終檢驗結果。為降低拉伸平整機組帶鋼切損,攻關團隊細致統計下線卷檢驗樣板切損數據,對比分析檢驗項目樣板實際用量,并持續跟蹤下線卷樣板質量,在確保不影響檢驗過程及檢驗結果的前提下,將拉伸平整機組出口檢驗樣板統一縮短0.1米,每年可累計減少1800多米切損,實現增效約3.6萬元。