為了實現高效化生產模式,自2018年以來,陜鋼龍鋼公司深挖內部潛力,通過外出對標學習,實施不倒爐出鋼工藝。實施初期,由于經驗不足,不倒爐出鋼比率一直處于較低水平。
為了提高不倒爐出鋼比率,該單位圍繞“一切服務轉爐操作”的思路開展各項工作。為解決其影響因素,首先從原料的質量抓起,指定專人每天對石灰、高鎂灰的質量指標進行通報,提高和穩定石灰中氧化鈣含量和活性度,穩定石灰生過燒;生產技術科與煉鐵溝通,控制鐵水硫含量,降低轉爐脫硫負荷;混鐵爐區域做好鐵水分流,穩定鐵水成分及溫度;廢鋼區域做好廢鋼料型的庫存管理工作,穩定廢鋼配比,確保轉爐倒爐溫度穩定;轉爐區域階段性根據原料條件及爐況調整渣料的加入模式,在保證化渣良好的前提下,穩定高鎂灰的加入量,同時轉爐做好爐型的控制,班班測量爐底和槍位,確保爐況穩定。轉爐關鍵崗位人員每班提前到崗,了解上一班廢鋼、鐵水、石灰等原料及上班操作情況,做到心中有數,為本班不倒爐操作比率的提高奠定基礎。生產組織上,系統思考,科學預算轉爐出鋼時間,提高各個生產工序的緊密度,縮短兌鐵、加廢鋼工序時間,加快鋼包周轉速度,減少鋼包待鋼時間,降低鋼包熱損失,使整個生產系統達到穩定、高效、低耗的生產模式。
截至4月份,該單位單爐座不倒爐出鋼比率最高達到85%,班組日不倒爐出鋼比率達到90%以上,轉爐老區鋼水合格率連續3個月均達到99.98%以上,85%的班組實現全月無廢品的歷史最好成績。