從萍安鋼鐵獲悉,2018年萍安鋼鐵安源煉鋼廠連鑄坯定重合格率在30%左右,為配合軋鋼提高鋼筋定尺率,該廠高度重視鑄坯定重,及時調整到位,確保定尺合格率,開展定重合格率攻關,成效明顯。
影響定重合格率的主要原因是火切設備、輥道故障、信息傳遞不到位、臺下調整不及時等。針對上述原因,該廠制定了詳細的攻關方案,層層抓落實。一是加強設備維護。連鑄車間和維修車間加強對連鑄各流切割設備的檢查和更換,并做好記錄,減少因設備對定重的影響。二是落實責任,及時調整。把調節重量的責任落實到臺下班長和精整工,發現鑄坯不齊及時進行調整;接到軋鋼信息或自己發現重量不符時,查找原因并及時調整,正常情況下30分鐘內調整到位。三是完善信息反饋機制。班中軋鋼加熱爐長在信息群內發出重量控制要求,臺下人員按要求進行重量控制,班中出現異常時,及時在信息群內進行反饋。四是建立責任追究機制。每班下班后由臺下班長反饋當班定重合格率和影響原因,并發消息到信息群內;當班沒有達到目標,由技術科連鑄主管工程師組織召開分析會,追究相關責任人責任。