近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠持續(xù)圍繞“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”主題活動(dòng),通過實(shí)施高爐風(fēng)口區(qū)域技術(shù)改造,成功解決了鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)瓶頸問題。
該煉鐵廠3號(hào)高爐風(fēng)口區(qū)域早期一直采用風(fēng)口組合炭磚方式進(jìn)行砌筑,此種方式不僅砌筑工期有時(shí)長(zhǎng),而且組合炭磚之間容易產(chǎn)生裂縫,容易造成高爐發(fā)生煤氣泄露等不安全事故。
針對(duì)以上問題,該煉鐵廠專業(yè)技術(shù)人員結(jié)合自身實(shí)際,在多次對(duì)標(biāo)先進(jìn)企業(yè)后,決定對(duì)3號(hào)高爐風(fēng)口區(qū)域進(jìn)行整體澆筑。通過制作爐缸側(cè)壁炭磚上邊沿至爐腹冷卻壁的下邊沿部位模具,用澆注料整體進(jìn)行澆筑,不僅成功使砌筑時(shí)間節(jié)約了102小時(shí),而且因整體澆筑沒有磚縫,高爐風(fēng)口區(qū)域的密封性進(jìn)一步得到提高,防止了煤氣泄漏事故的發(fā)生,進(jìn)一步確保了高爐的安全運(yùn)行,直接創(chuàng)效234萬(wàn)元。