近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠持續圍繞“我為企業降本增效獻一計、出一策、干一事”主題活動,通過實施高爐風口區域技術改造,成功解決了鐵前系統生產瓶頸問題。
該煉鐵廠3號高爐風口區域早期一直采用風口組合炭磚方式進行砌筑,此種方式不僅砌筑工期有時長,而且組合炭磚之間容易產生裂縫,容易造成高爐發生煤氣泄露等不安全事故。
針對以上問題,該煉鐵廠專業技術人員結合自身實際,在多次對標先進企業后,決定對3號高爐風口區域進行整體澆筑。通過制作爐缸側壁炭磚上邊沿至爐腹冷卻壁的下邊沿部位模具,用澆注料整體進行澆筑,不僅成功使砌筑時間節約了102小時,而且因整體澆筑沒有磚縫,高爐風口區域的密封性進一步得到提高,防止了煤氣泄漏事故的發生,進一步確保了高爐的安全運行,直接創效234萬元。