近日,隨著首鋼京唐公司煉鋼作業(yè)部3號(hào)鑄機(jī)一個(gè)澆次10爐SPHC鋼中連續(xù)4爐達(dá)到2.5米/分的高拉速,京唐公司鑄機(jī)拉速再創(chuàng)新水平,奪得國(guó)內(nèi)同類鑄機(jī)拉速“冠軍”和國(guó)外同規(guī)格坯型的拉速“冠軍”。
鑄機(jī)高速、穩(wěn)定、專業(yè)化連續(xù)生產(chǎn),是穩(wěn)定工藝,提升質(zhì)量,降低成本的重要途徑,也是衡量鑄機(jī)技術(shù)操作水平、設(shè)備管理水平、生產(chǎn)組織水平的主要標(biāo)志。為此,煉鋼作業(yè)部以鑄機(jī)高拉速攻關(guān)為抓手,帶動(dòng)產(chǎn)線提速,產(chǎn)品提質(zhì),人員提素,不斷取得突破。今年6月20日,拉速達(dá)到2.4米/分,首次突破“極限”,奪得國(guó)內(nèi)拉速“冠軍”。
面對(duì)成績(jī),該部沒(méi)有止步不前,提出沖擊2.5米/分拉速,實(shí)現(xiàn)4臺(tái)鑄機(jī)全面提速的目標(biāo),并制訂了相應(yīng)措施,加大攻關(guān)的推進(jìn)力度。該部成立攻關(guān)團(tuán)隊(duì),下設(shè)設(shè)備精度、工藝材料、生產(chǎn)組織、標(biāo)準(zhǔn)化操作等4個(gè)專題組,由生產(chǎn)技術(shù)室牽頭進(jìn)行前期準(zhǔn)備。為保證高效穩(wěn)妥,他們邀請(qǐng)制造部、北京科技大學(xué)、首鋼技術(shù)研究院等反復(fù)調(diào)研、論證,對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題,提前制訂應(yīng)對(duì)措施。設(shè)備工程室和連鑄二區(qū)有關(guān)技術(shù)管理人員,對(duì)鑄機(jī)狀況進(jìn)行排摸,提前進(jìn)行測(cè)輥縫、測(cè)扇形段開(kāi)口度等準(zhǔn)備工作,并與崗位職工進(jìn)行確認(rèn),組織專業(yè)人員對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行“特護(hù)”,保證設(shè)備功能和精度。為保證結(jié)晶器和扇形段的冷卻效果,保證這一實(shí)現(xiàn)高拉速關(guān)鍵點(diǎn)的精確無(wú)誤,消除因冷卻水的壓力、流量、酸堿值等不達(dá)標(biāo),引起的水溫報(bào)警、結(jié)晶器鍍層脫落、足輥破裂等一系列設(shè)備問(wèn)題。他們通過(guò)擴(kuò)大結(jié)晶器進(jìn)水孔徑、優(yōu)化一冷水、二冷水參數(shù)、在管道閥門(mén)增加過(guò)濾網(wǎng)等措施,消除了設(shè)備隱患。
鑄機(jī)拉速提高到2.5米/分,澆鑄周期由40分鐘/爐縮短為33分鐘/爐。為滿足縮短時(shí)間的要求,生產(chǎn)技術(shù)室四班調(diào)度,組織脫硫、煉鋼、連鑄等主要工序反復(fù)測(cè)算在站周期,優(yōu)化生產(chǎn)路線,壓縮輔助時(shí)間,確定“列車時(shí)刻表”。連鑄二區(qū)是攻關(guān)主要實(shí)施單位,他們精心備戰(zhàn),選出操作精準(zhǔn),經(jīng)驗(yàn)豐富的尖子,對(duì)大包澆鋼、中包澆鋼、連鑄主控等崗位的操作進(jìn)行分解、優(yōu)化、固化,推廣標(biāo)準(zhǔn)化操作。并組織了高拉速專題培訓(xùn),和20多個(gè)澆次的模擬演練。丁班3號(hào)機(jī)職工精心操作,整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程平穩(wěn)順暢,恒拉速率達(dá)94.18%,坯型和主要理化指標(biāo)達(dá)到質(zhì)量要求,并進(jìn)行了射釘試驗(yàn),為繼續(xù)提高拉速收集了大量第一手?jǐn)?shù)據(jù),為提高鑄機(jī)拉速創(chuàng)造了有利條件。