為進(jìn)一步提高各崗位工藝控制水平,該廠認(rèn)真執(zhí)行《熱軋廠降低廢次降管理辦法》,對(duì)R2DT、終軋溫度、卷取溫度、尺寸、板形等13項(xiàng)在線監(jiān)控的關(guān)鍵過(guò)程指標(biāo)開(kāi)展課題攻關(guān),促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量不斷提升。實(shí)施產(chǎn)前確認(rèn)制,從計(jì)劃、介質(zhì)、加熱、設(shè)備、軋輥等7類73項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。加強(qiáng)關(guān)鍵質(zhì)量設(shè)備維護(hù)改造,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。借助表檢系統(tǒng)升級(jí),提高主線壓痕、麻面等缺陷的在線判定準(zhǔn)確性,減少漏判,避免大宗質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。不斷優(yōu)化油膜潤(rùn)滑系統(tǒng)參數(shù),改善軋輥輥面質(zhì)量,減少因軋輥老化造成的質(zhì)量缺陷。加快對(duì)平整機(jī)入口矯直機(jī)的改造,提高板形控制能力,減少板形質(zhì)量缺陷。
該廠針對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中存在的板型、壓痕、麻點(diǎn)麻面等頑疾,不斷加強(qiáng)對(duì)攻關(guān)措施的落實(shí)。為了解決板形控制問(wèn)題,該廠板形攻關(guān)小組針對(duì)精軋機(jī)架間浪形和精軋機(jī)出口浪形等問(wèn)題,進(jìn)行了二級(jí)參數(shù)模型解析,精軋工作輥輥型優(yōu)化等方面的改進(jìn),使板形控制能力和板形控制穩(wěn)定性有了明顯提高。針對(duì)冷軋備料出現(xiàn)的麻點(diǎn)麻面問(wèn)題,從加熱工藝、機(jī)架間冷卻水的投用策略等方面進(jìn)行改善,并制定了除鱗設(shè)備、精軋冷卻水等點(diǎn)檢制度,確保攻關(guān)效果顯著。