2019年以來,首鋼股份公司煉鋼作業(yè)部二煉鋼作業(yè)區(qū)以關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破為抓手,全員參與,高效協(xié)同,精細管控,狠抓落實,在降低白灰消耗、高端品種鋼不剩鋼操作等技術(shù)攻關(guān)上取得成效,確保重點指標兌現(xiàn),圓滿完成了作業(yè)部分解的降本任務(wù)。
煉鋼工序的降本挖潛已經(jīng)不是簡單的節(jié)省主副原料消耗,而是在保證鋼水質(zhì)量的前提下,著重應(yīng)用科學、合理、高效的技術(shù)手段進行工序革新,實現(xiàn)良性降本。二煉鋼煉鋼作業(yè)區(qū)結(jié)合產(chǎn)線品種特點,通過大力開展原輔料成本管控,降低金屬料、能源介質(zhì)消耗等一系列技術(shù)攻關(guān)和實踐總結(jié),開發(fā)和應(yīng)用了多個典型降本措施。
抓住降低白灰消耗這個牛鼻子。白灰是轉(zhuǎn)爐煉鋼用于造渣脫磷的最主要副原料,降低白灰消耗,在技術(shù)理論上本身就是挑戰(zhàn)。結(jié)合二煉鋼產(chǎn)線的品種結(jié)構(gòu)以及鐵耗控制,該作業(yè)區(qū)提出了基于高磷鋼種的低堿度高氧化鎂造渣工藝和基于高鐵耗運行環(huán)境的石灰石替代白灰煉鋼工藝。
在談到“低堿度高氧化鎂造渣工藝的應(yīng)用”時,首席作業(yè)長朱良說:“這項技術(shù)的成功應(yīng)用完全得益于技術(shù)人員對煉鋼工藝的一次綜合提煉。”針對高磷鋼種,在添加磷鐵的同時帶來了其它雜質(zhì)元素的攝入,由此帶來鋼水質(zhì)量的波動。是否有一種方法既能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)爐高磷出鋼,同時又能減少額外的磷鐵消耗呢?以品種專業(yè)趙曉東為核心的煉鋼技術(shù)團隊通過分析梳理大量數(shù)據(jù),大膽提出了低堿度高氧化鎂造渣工藝。隨著試驗數(shù)據(jù)的積累和改善,該攻關(guān)團隊最終實現(xiàn)了高磷鋼種白灰量控制在2000—4000千克/爐。高磷出鋼,減少了磷鐵消耗,改善了高磷鋼種的性能,低堿度高鎂爐渣情況下實現(xiàn)對轉(zhuǎn)爐爐襯的穩(wěn)定性控制。另外,針對高鐵耗運行的環(huán)境,結(jié)合使用廉價的石灰石代替石灰造渣,低磷鋼種也實現(xiàn)了降低白灰消耗的目的,上半年二煉鋼白灰消耗綜合降低3千克/噸,由此帶來節(jié)省白灰成本243.3萬元。