找準磨損要害,得出“節約最優解”
450m2燒結機尾除塵管道是輸送燒結除塵灰的大動脈。該除塵管道采用8mm碳鋼板制作而成,除塵管道受除塵灰的連續沖刷,管道的彎頭部位頻繁出現破損,每次檢修必須高空進行包覆補焊作業,維修、清掃工作量大成為影響環境、生產的“頑疾”。
針對這一“頑疾”,該公司設備管理人員與班組技術人員共同“分析病因,對癥下藥”,找出了磨損要害,即除塵管道的內壁受管道內的除塵灰的連續沖刷,特別是在彎頭處的沖刷阻力最大,導致除塵管道彎頭頻繁破損。他們經過反復的比對論證,大膽創新,另辟蹊徑,巧妙地將陶瓷襯板應用在除塵管道彎頭的內壁,徹底消除了這一“頑疾”。改造后,不僅解決了除塵管道破損頻繁、維修難的“頑疾”,而且改善了生產現場環境,同時年可節約成本15萬余元。
依靠永磁魔力,找到“降本最優解”
265m2燒結制粒機是燒結生產工藝中的關鍵設備,承擔著燒結工藝中混勻料的制粒、運輸給料任務。由于制粒機動力系統結構為“電機-聯軸器-減速機”的剛性傳統模式,設備在運行期間存在電機和減速機振動大、電機啟動電流大、設備更換和維修頻繁等現象,不利于“厚料層燒結”降本增效工作深入開展。對此,該公司設備技術人員在查閱大量資料后,通過剛性、耦合、永磁連接的對比、分析及同行業了解咨詢,成功引進了永磁聯軸器對265m2燒結制粒機動力系統實施了技改。
技改后,將原有的剛性連接方式變為磁力連接,利用聯軸器永磁材料所產生的磁力作用,完成力或力矩無接觸傳遞,實現能量的“空中傳遞”,使減速機、電機的振動值由4.5mm/s降低至2.3mm/s,成功實現了設備平穩順行。據了解,永磁聯軸器是利用永磁材料所產生的磁力作用,通過調整氣隙間隙來實現轉矩的傳遞,只需冷裝、無需精準校對就可實現設備平穩運行。這不僅縮短一半維修、維護時間,而且減少維修人員數量。經估算,每年可節約維修成本和備件費用20余萬元。