今年初以來,建龍西鋼煉鋼廠迅速導入建龍集團先進的經營理念和管理機制,通過科學管理、優化生產工藝、實施技術創新、推行激勵制度,使生產經營水平持續提高。
從操作管理入手,向崗位環節要效益。為進一步提高冶煉技術水平,縮短冶煉周期,該煉鋼廠根據鐵水條件、廢鋼比和石灰質量情況,對裝入制度、供氧制度、造渣制度進行完善,通過制訂合理工藝路線和冶煉模式,采用提高槍位快速化渣、加入大部分石灰、提高前期堿度及FeO含量,來提高前期脫磷率;中期用降低氧氣流量、適量加入燒結礦輔助化渣的辦法,來防止爐渣返干造成的金屬噴濺和氧槍粘鋼現象;在冶煉終點通過熱平衡計算及經驗判斷,確保終點C和溫度達到目標要求,提高了一倒率和不倒率,使冶煉周期大幅縮短。該廠在優化供氧制度環節,將供氧時間縮短到750秒以內,出鋼時間壓縮至3分鐘以內,不斷優化造渣制度,合理控制爐渣R、MgO、FeO及粘度,使濺渣時間縮短到150秒以內。該廠采取提高化渣能力、減少粘爐口及氧槍處理時間的辦法,使冶煉周期縮短到27分鐘,達到了加速冶煉快速出鋼的目的,為下道工序生產提供了有力保障。
實施技術改造,用科技進步推動生產穩步順行。該廠對轉爐氧槍噴頭實施技術改造,喉口由34.5mm擴徑至36.2mm,使供氧強度加大,供氧時間縮短到12分鐘。該廠對轉爐出鋼口實施擴徑改造,口徑由160mm擴至170mm;1號轉爐爐口內徑擴至2200mm,縮短了加廢鋼、兌鐵時間及出鋼時間,使出鋼溫度得以降低。該廠通過對轉爐傾爐二次提速改造,縮短了轉爐冶煉輔助時間;實行連鑄結晶器、二冷配水優化改造,使結晶器水量提高到140m3/h~150m3/h,對二冷0區、1區采用大口徑型號水嘴,增大鋼坯冷卻水量,為低溫快鑄提供保障;通過與中包承包方配合攻關,使中間包使用壽命提高到50小時,減少了換中包的熱停時間;在新區使用6個鋼包進行周轉,減少修包等待時間,為高效生產創造條件。