面對嚴(yán)峻市場形勢,宣鋼二鋼軋廠牢固樹立"關(guān)鍵指標(biāo)盯死,必要消耗定量"的原則,立足現(xiàn)有條件,全過程開展鋼鐵料消耗攻關(guān),取得顯著成效。2月份,鋼鐵料消耗創(chuàng)歷史新低,實現(xiàn)了1047.236kg/t,同比降低了6.336kg/t。
該廠以歷史最好水平再降新低為目標(biāo),深入開展鋼鐵料消耗攻關(guān),從生產(chǎn)組織、工藝操作、循環(huán)回收的全過程進(jìn)行控制和優(yōu)化,促進(jìn)鋼鐵料消耗降新低。優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,做好上下道工序間溝通,充分發(fā)揮脫硫站的職能,保證入爐鐵水質(zhì)量,為爐前少渣冶煉創(chuàng)造條件;在工藝操作方面,推行少渣冶煉,提高終點命中率,減少后吹次數(shù),降低連鑄鋼水澆注過熱度,進(jìn)一步優(yōu)化轉(zhuǎn)爐終點,實現(xiàn)低氧控制;合理使用在線合金烘烤爐、副槍等設(shè)備,減少系統(tǒng)溫降,降低出鋼溫度,提高終點命中率和轉(zhuǎn)爐的熱效率,在保證出鋼碳的前提下努力提高冷料的入爐量;開展反噴濺攻關(guān)活動,嚴(yán)格廢鋼搭配,創(chuàng)造性的總結(jié)出適應(yīng)大型轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的最佳的冷料加入時間和加入順序,還針對鐵水不穩(wěn)定的情況制定了過程配料模式,從根本上減少了轉(zhuǎn)爐冶煉的前期噴濺;同時加強對自循環(huán)廢鋼的回收力度,優(yōu)化成分內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),對必要原料進(jìn)行定量使用,使用低本高效脫氧劑代替價格相對昂貴的脫氧劑對鋼水進(jìn)行脫氧處理。