其實,因冷卻壁破損等原因,該總廠3號高爐生產并非一帆風順,去年底和今年初爐況波動,經濟技術指標并不理想。困難與挑戰面前,該總廠冷靜應對,高爐生產終于撥云見日,漸入佳境,高爐產能逐步釋放,多項經濟技術指標飛速躍升。可喜成效非一日之功,主要措施如下:
對標找差,奮力補齊短板。為快速扭轉被動不利局面,該總廠一方面瞄準對標單位指標、操作理念、流程管控、操作實際等參數、方法與手段,組織由總廠領導、生產技術、設備管理等部門和相關技術人員及煉鐵二分廠班子、高爐爐長、生產骨干等人員,通過全天候跟班觀察和專題分析會、每日例會、組織課題攻關組等方式仔細查找問題癥結,了解高爐綜合狀況,提出相應解決措施。另一方面,該總廠將3號高爐梳理出的13個重點指標分解落實到課題攻關組,責任到人,確定攻關網絡節點和指標改善舉措,為消除瓶頸,補齊短板提供了強勁的技術支撐。
轉變思路,打破傳統操作觀念。3號高爐自2017年二代爐役以來,經過技術攻關,高爐日產站上3050噸,取得很大進步。但是,高爐順行過于依賴邊緣氣流,中心氣流不足,高燃料比、高消耗的情況仍未能解決,并且冷卻壁開始破損,高爐進一步強化受限。為此,3號高爐操作者首先從思想上轉變,擯棄固有觀念,積極參考國內先進高爐的操作、管理方法,取長補短,確定了控邊緣、放中心的操作方向,打破了原有強烈發展邊緣的操作思路,為后續高爐穩產降耗創造了有利條件。
科學分析,努力優化高爐爐型。該總廠通過對3號高爐各項參數趨勢分析,積極探索合適3號高爐的操作制度:采取下部優化送風制度,縮小進風面積,提高送風和鼓風動能;加長風口長度,減小有效爐腹角,改善死料柱過大的現象,從一次氣流分布上改善中心氣流強度;上部逐步擴大礦焦角差,增加邊緣礦焦比,增加中心無礦區,從上部引導中心氣流等舉措,通過“上引下吹”,上下配合,達到了“控邊緣,引中心”的目的,爐內氣流發生了根本性變化,高爐順行得到了保障,各項指標穩定提升,墻體溫度穩定性增強,熱負荷得到有效控制。今年3月份,3號高爐冷卻壁漏水、風口小套燒損等情況得到控制。
強化培訓,推進精細化操作。首先,該總廠邀請安徽工業大學資深教授開展專項培訓,理論實際相結合分析爐內氣流變化規律以及爐溫影響因素,加強各班操作應對能力。其次,該總廠根據實際生產情況積極調整高爐各參數控制范圍,優化體檢預警系統。第三,該總廠加強原燃料檢查、篩分力度,各項指標嚴格按照操作規定執行,減少粉末入爐量。第四,該總廠加強爐前渣鐵處理管控,強化爐前標準化操作,穩定鐵口出鐵時間,保證鐵水流速,確保渣鐵出盡。第五,各作業區加強日常設備巡檢工作,在主要設備上設立巡檢打卡點,保證設備問題早發現、早處理,減少設備故障對高爐的影響,全力保障3號高爐生產高產、低耗的高效生產模式。