為進一步確保設備穩定順行,降低安全生產風險,近期,自動化部組織對方大九鋼煉鋼廠方坯連鑄液面自動控制系統進行攻關改造,效果良好。
據了解,方坯連鑄液面自動是連鑄工藝過程中的重要控制系統,對連鑄出坯效率起到至關重要的作用,該系統根據鋼水液面檢測信號設定拉速給鑄流,由鑄流PLC系統控制實際拉矯速度,當液面自動控制系統或檢測原件出現故障后,拉速設定值將直接為零,導致停止拉矯,鋼水“蓋帽”,中斷生產。為進一步提高設備作業率,自動化部積極攻關,安排專業技術人員到現場蹲點勘察后,發現當液面自動控制系統故障或液面信號丟失時,在鑄流PLC系統內設定給定拉速突然為零的情況下,直接將拉速自動控制切換至手動控制,拉速信號保持在上一個循環周期的正常拉速值,拉矯機正常運行。通過改造,方坯連鑄在正常生產的情況下,當液面自動控制系統突發故障時,能夠確保鑄流正常拉坯,為公司正常生產保駕護航。