朝陽鋼鐵能源管控中心日前完成了15萬立方米高爐煤氣柜密封油在線改質。
該煤氣柜采用約200噸稀油進行密封。2019年7月,該能源管控中心發現油品關鍵指標出現異常,存在氣柜破封的安全隱患。如何實現在不落床的前提下完成在線改質?對此,該能源管控中心立即成立技術攻關小組,制定煤氣柜特護運行方案,并著手對密封油劣化趨勢進行動態跟蹤。攻關小組在實驗室模擬工況的情況下,對煤氣柜密封油的各項性能進行反復測試,綜合分析各參數變化,反復查閱技術資料,多次與行業專家溝通交流。
攻關小組在對22噸廢舊油品進行前期脫水、過濾、添加改質劑處理試驗后,成功篩選出了符合高爐煤氣柜密封油標準的油品20噸。為保證生產平穩運行,小組成員反復推敲、逐項分析,最終制訂了嚴密的操作方案。歷經60多個日夜的堅守和付出,密封油在線改質工作終于順利完成。技術攻關小組以改質完成的20噸油品為基準,確定每3天為一個改質周期,在不影響生產運行的前提下,對密封油進行在線抽離、改質、回注,直至200噸密封油全部完成循環改質。
通過近一個月的多次持續化驗監測,高爐柜密封油粘度由已降至71.98mm2/s,抗乳化性能力得到增強,水分降低了近6個百分點,成功解決了高爐柜密封油的指標劣化問題,在消除安全隱患的同時,開創了高爐柜密封油在線改質的先河。