為進(jìn)一步降成本,11月份,方大九鋼煉鐵廠對(duì)高爐上料皮帶進(jìn)行了改造,并取得了預(yù)期效果。
據(jù)了解,原來高爐上料槽下返礦需經(jīng)二級(jí)篩過篩后分為返礦粉和小機(jī)料,小機(jī)料再回高爐入爐使用。后來因高爐工藝調(diào)整,小機(jī)料不再回爐使用,返礦也不需要分級(jí),而原上料程序設(shè)計(jì)為二級(jí)篩聯(lián)鎖,即小機(jī)料皮帶和二級(jí)篩分均24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行,使得小機(jī)料皮帶長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)浪費(fèi)資源,還增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。針對(duì)此狀況,該廠將聯(lián)鎖程序改為手動(dòng)啟動(dòng),并將小機(jī)料皮帶作為備用皮帶使用。通過改造,每天可停用一臺(tái)18.7kW和一臺(tái)7.5kW電機(jī),一年節(jié)省兩套二級(jí)篩(3000元/套),節(jié)省一根小機(jī)料皮帶(26000元/根)。通過測(cè)算,改造后預(yù)計(jì)每年可節(jié)省電費(fèi)約21.6萬元,備件費(fèi)用約6.4萬元,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了降本增效的效果。(方大九鋼 彭秋生)