于今年7月15日點火開爐的寶鋼新疆八一鋼鐵有限公司氧氣高爐,目前第一階段工業實驗取得突破性進展,鼓風氧含量達到35%,標志著八鋼突破了全球傳統高爐富氧極限。
氧氣高爐工藝使用純氧氣代替熱鼓風,與傳統高爐相比,二氧化碳排放量明顯降低,生產效率大幅提升。目前改造后氧氣高爐可減少碳排放40%以上,產能提升40%左右。在實現高富氧冶煉的同時,還攻克了爐溫不均衡的技術難關。氧氣高爐的改造應用是八鋼公司推動供給側結構性改革的一個縮影。
八鋼氧氣高爐開爐以來,針對傳統高爐的富氧極限技術瓶頸,八鋼技術團隊在集團各部門的協同指導下,開展了一系列的技術創新和攻關,不斷突破和刷新傳統高爐的富氧極限,圓滿完成了2020年氧氣高爐一階段35%鼓風氧含量攻關目標,在此期間還開展了高噴煤比攻關,高爐煤比突破200kg/t,日噴煤比最高達230kg/t,均突破了傳統同類型高爐的噴煤極限。
八鋼氧氣高爐實驗平臺氧氣高爐爐長田寶山介紹,“隨著氧含量的提高,才具備煤氣的循環,實現碳減排,咱們第一階段35%的鼓風氧含量目標已經完成了,這也是目前全球最高的一個富氧極限。氧氣高爐的煤氣能夠脫碳以后再循環減排在50%以上,對煉鐵工藝來講是一個巨大的突破。”
據悉,接下來,氧氣高爐將向著二期實現50%的富氧冶煉目標進軍,最終實現全氧冶煉目標,并將積極策劃推進富氫冶煉。