降低鋼鐵料消耗創(chuàng)效9000余萬元
為進一步降低鋼鐵料消耗,該單位從原料質(zhì)量提升上想辦法,建立原料質(zhì)量競爭評價體系,降低轉(zhuǎn)爐渣料消耗,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作,降低吹損,提高鋼水收得率。同時借助智能化檢測設備,利用煙氣分析、聲納化渣、投彈系統(tǒng)、智能化煉鋼系統(tǒng)提高轉(zhuǎn)爐終點命中率和不倒爐出鋼比率。實施少渣冶煉,開展留渣操作,有效利用渣中全鐵;優(yōu)化鋼渣處理工藝,循環(huán)利用鋼渣副產(chǎn)品,優(yōu)化配加方式,提高含鐵原料配加量;實施出鋼工序、吹氬站工序配加清潔廢鋼,提高有益元素收得率。1至11月份,該單位鋼鐵料消耗較去年同期降低4.6kg/t,綜合創(chuàng)效9000余萬元。
降低熔劑消耗創(chuàng)效3700余萬元
為進一步降低熔劑消耗,該單位扎實開展《鈣鎂石灰石在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中的多方面應用研究》科研項目,利用鈣鎂石灰石冶金特性,代替石灰和高鎂灰造渣,同時利用鈣鎂石灰石冷凝熱態(tài)爐渣粘補爐襯,穩(wěn)定了爐型,為石灰和高鎂灰降低奠定了堅實基礎。為提高原料質(zhì)量,該單位制定熔劑質(zhì)量評價機制,提出了石灰進購使用原則:優(yōu)質(zhì)優(yōu)先進購,質(zhì)量波動大的石灰供應廠家作為后補;并明確熔劑外觀質(zhì)量標準、生過燒抽查標準、粉末測量標準、異常熔劑質(zhì)量信息反饋流程及整改要求。1至11月份,該單位熔劑消耗較去年同期降低5.5kg/t,創(chuàng)效3700余萬元。
降低固定費用創(chuàng)效790萬元
通過細化生產(chǎn)組織,統(tǒng)籌兼顧、科學組織,嚴抓過程工序管控,形成以連鑄為中心、轉(zhuǎn)爐為基礎、設備為保障、安全是關鍵、溫度為靈魂的生產(chǎn)組織理念。嚴格控制工序時間,爭分奪秒,提高生產(chǎn)緊密度,以時間換效率,以效率換效益。針對生產(chǎn)工序薄弱環(huán)節(jié),提升輔助區(qū)域服務能力,降低外圍區(qū)域?qū)ιa(chǎn)系統(tǒng)的影響,通過實施快速補爐工藝、大氧壓操作工藝、優(yōu)化出鋼口及鋼包水口擴徑、開展底吹大流量操作工藝等攻關活動,發(fā)揮120噸轉(zhuǎn)爐擲落式在線自動檢測工藝潛力,提高轉(zhuǎn)爐終點命中率,提高直接出鋼比率,縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期。通過合理安排設備定檢修,見縫插針,縮短檢修時間,合理協(xié)調(diào)人力資源,對檢修質(zhì)量嚴格把關,提高設備作業(yè)率。通過多項舉措,不斷提升生產(chǎn)效率,降低固定費用,創(chuàng)效約790萬元。(陜鋼龍鋼 劉海瑞)