“這回終于不碰鋼了!粗軋工藝穩定了!”這天,看到經過改造后的6架導衛在生產線上順利運行了半年,高線粗軋工高興地向技術員伸出大拇指,夸他有效解決了粗軋5架進6架頭部碰導輪導致跑鋼的難題,減少了誤機時間,提升了有效生產率。
據了解,方大九鋼高線生產線粗軋5架進6架軋機時常出現頭部堆鋼故障,打亂了正常的生產秩序。為解決難題,該廠成立攻關小組,通過現場勘查、反復分析后,發現引起跑鋼現象的直接原因是6架導衛內腔寬度比導輪孔型大,未起到正確引導作用,頭部走偏會碰到導輪邊造成堆鋼故障。攻關小組抓住關鍵環節,根據軋機工藝原理和運行狀態,提出了一個精準的改造方案。技術科重新設計導輪孔型側壁斜度,準備車間按圖紙加工導輪,通過調整導輪孔型側壁斜度,從而更好的將軋件導入導輪孔型里。改造后的導輪上線試用效果良好,實現了粗軋6架連續無軋廢,有效解決了跑鋼難題,減少了誤機時間,提升了生產效率,取得了良好的經濟效益。(方大九鋼 韋惠德)