去年下半年以來,400系不銹鋼市場持續升溫,特別是廣泛應用于汽車排氣管、沖壓制品等行業的409鋼種,市場需求呈現井噴狀態。鞍鋼聯眾以市場為導向,決定提升409不銹鋼產能。然而,作為含鈦鐵素體的代表鋼種,409不銹鋼生產難度大,極易出現次表皮夾雜等缺陷。同時,該鋼種的產能提升還受到鋼坯修磨能力、冷軋連軋機無成熟工藝等瓶頸限制。
在不影響其他高效材產量的前提下,如何低成本、快速擴大409不銹鋼產能成為該公司實施“調品增效”戰略路徑中亟須解決的問題。壓力就是動力。該公司秉承開拓創新精神,迅速成立以技術質量系統和生產系統聯動的技術攻關團隊。該團隊首先從優化碳和氮含量的成分設計著手,將409鋼種碳加氮含量降低到160ppm,達到國內領先水平,并通過創新開發硅鋁復合脫氧技術,顯著降低鋼水夾雜物,提升產品品質,產品應用成功拓展至精密軋延領域。同時,進一步穩定關鍵工藝控制點,成功開發出409鋼種不研磨工藝,突破了鋼坯修磨能力瓶頸,在實現產量大幅提升的同時,每年為企業節約研磨成本150萬元。該團隊還打破了單軋機生產的傳統工藝路線,充分利用現有設備挖掘潛能,開發出連續冷軋新工藝路線,解決了冷軋連軋機無成熟工藝的瓶頸問題,轉移產能3.5萬噸,一級品率超過95%。在連續冷軋工藝日益成熟的基礎上,該團隊通過創新鋼卷焊接技術、優化連軋機焊道通過控制技術等,打破了連續冷軋產出率低的掣肘,提高成材率約1.5%;技術部門與生產部門聯合開發“黑皮鋼卷不退火酸洗后直接冷軋”新工藝,減少黑皮鋼卷退火環節,大幅度降低了生產成本。
一系列有效措施保證了“低成本409工藝技術”的成功研發。該項新工藝技術應用于生產實踐取得了良好效果,以較低成本有效解決了409鋼種占用研磨機產能、無法擴大產量的關鍵問題,產能得以充分釋放,產量得到快速提升。