該廠秉承“全員凝心聚力,統(tǒng)籌部署協(xié)作,向設(shè)備要質(zhì)量,向時(shí)間要產(chǎn)量”的管理思路,通過合理調(diào)整裝爐品種工藝搭配,錯(cuò)峰出爐,避免品種單一帶來(lái)的同時(shí)出爐不良效果,減少了因無(wú)法同時(shí)作業(yè)造成的出爐等待時(shí)間,平均每班組降低出爐等待影響時(shí)間2~3小時(shí)。
為加強(qiáng)人員管理,充分調(diào)動(dòng)職工工作積極性,該廠在四班開展勞動(dòng)競(jìng)賽,全員比產(chǎn)量賽質(zhì)量保安全,有效提升了四班生產(chǎn)節(jié)奏,降低設(shè)備影響及換罩等待時(shí)間。畫面工針對(duì)升溫階段有延時(shí)現(xiàn)象的加熱罩及時(shí)通知相關(guān)專業(yè)進(jìn)行處理,保證工藝時(shí)間不延時(shí)。冷密檢通過后及時(shí)點(diǎn)火,熱密檢階段時(shí)刻關(guān)注通過情況,保證第一時(shí)間能換罩。
該廠各專業(yè)緊密協(xié)調(diào)配合,緊抓品種優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì),最大發(fā)揮設(shè)備產(chǎn)能釋放。上月,該工序排產(chǎn)碳鋼備料充足,對(duì)罩式爐產(chǎn)能釋放起到積極作用。作業(yè)區(qū)部署要求與長(zhǎng)周期退火品種合理搭配生產(chǎn),降低了長(zhǎng)周期鋼對(duì)產(chǎn)能釋放的影響;優(yōu)化自主產(chǎn)線配合,積極調(diào)整平整生產(chǎn)節(jié)奏,安排待退430卷進(jìn)行退前平整,保證了罩式爐退前合格卷備料充足,減少因卷形異常對(duì)罩退的不良影響;組織更換冷卻罩風(fēng)機(jī),提升冷卻速率,及時(shí)消除故障報(bào)警對(duì)爐臺(tái)的不良影響,保障設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。