去年歲末,寶鋼股份營銷中心(寶鋼國際)接到華東某汽車用戶的一份特殊訂單:超寬幅汽車板拓展牌號DC04、規格0.65×1825,寬厚比達到2808mm。這超出了寶鋼股份青山基地寬板制造能力,怎么辦?怎么支持青山基地,發揮其“寬”優勢,生產出市場急需的產品,成為青山汽車板產銷研團隊的攻堅目標。
寶鋼股份營銷中心(寶鋼國際)迅速牽頭組織,由青山基地全工序精心設計、制造,將無法滿足用戶的需求,演繹成為產銷研協同的經典故事,在成就用戶的過程中實現企業價值,體現了寶鋼汽車板的核心競爭力。
為用戶雪中送炭
2020年12月初,該華東汽車用戶因為車型設計變更,找遍市場也未發現符合需要的汽車板材料,而臨近量產只有短短三個月時間了,用戶想到了“要好鋼,有寶鋼”,找到了寶鋼股份營銷中心汽車板銷售部,提出發罩內板零件的需求。盡管難度很大,汽車板銷售部仍接受了這個挑戰。具體對口負責的張中大同志要求客戶提供零件設計參數,由寶鋼股份中央研究院進行相關成型分析評估,青山基地進行可制造性評估。
2020年12月7日,青山基地明確生產方案并制定拓展計劃,汽車板銷售部下發試模料合同。
“一切從用戶出發,用戶的標準就是寶鋼的標準,用戶的計劃即是寶鋼的計劃,用戶的利益就是寶鋼的利益。”在青山基地汽車板產銷研專題會上,汽車板銷售部與青山基地制造部副部長阮新建、冷軋廠廠長劉博達成共識。項目由汽車板銷售部高級主任工程師張中大牽頭,制定拓展計劃。
12月13日,寶鋼股份中央研究院完成零件CAE技術分析,寶鋼股份青山制造部完成取樣、質保書對比分析。
該項目難度很高,研發過程一波三折。張中大反復思考:這么做,產品性能能滿足用戶要求嗎?怎樣才能做到最好?
安徽寶鋼接到任務后兩天即完成采購材料的取樣,快遞至青山制造部首席師王軍。王軍收到后,兩天內就完成了樣板、質保書對比分析。但是,這還不夠,要結合零件要求找到最合適的工藝,同時讓制造基地能夠精準拓展。張中大立即和寶鋼股份中央研究院聯系,要求對零件進行CAE技術分析。寶鋼股份中央研究院汽車用鋼所工程師崔振祥收到數據后,雙休日連續加班,運用CAE分析對零件成型的風險進行再次詳細的驗證,并提出相關方案:“按用戶的設計,這個零件采用普通DC04肯定不能滿足,從CAE分析來看,其中一處減薄率24.2%,需要鋼種設計必須滿足成形需求,同時關注模具調試參數。”
第一批產品順利下線
2021年1月10日,根據設備狀況與寬幅板集批周期,第一批產品從青山基地冷軋廠112機組順利下線。
先計算出材料性能的保障區間參數,為設計提供了支撐和參考。這樣一來,心里有了底,精心優化了鋼種、工藝設計,便多了一分成功的把握。
青山基地全面評估了全流程設備狀況,在1月上旬生產寬幅板生產周期中優先安排,各工序技術骨干全程跟蹤,確保了軋機板形、連退的工藝控制滿足設計要求。
不料,軋制一開始時板形出現邊浪,生產人員全力應對,最終有效解決了。記得當初軋機作業長李名鋼說:“不行,這個超寬板有邊浪,會造成下工序跑偏。影響成品質量不說,一個不小心將前功盡棄,必須調整。”
在退火時,連退主任師李軍說:“我們是最后一道工序,不能出差錯。設備務必要調整好,用戶盼著材料早點到貨。”
調質分廠簡民廠長、精整分廠林章副廠長說:“必須上機精心檢查,該產品代表著青山冷軋廠極寬規格的生產能力和質量保證能力。產品的厚度、寬度、表面質量、性能指標都必須達到最好水平。全工序要齊心協力,投料70噸,成材率必須在95%以上才行,最好是100%,要順利拓展極限規格。”
1月12日,試模料在青山確認表面質量符合標準后,張中大當天協調產品、辦理出廠流程。1月14日,試模料運抵合肥安寶,協調馬鋼剪配中心緊急加工。1月22日,安寶協調激光切割20張,印制網格零件1張。
和疫情賽跑
零件在用戶生產前,要經過外協的加工中心弧形刀加工,而模具在非寶鋼加工中心協調加工時出現了意外。春節前,加工中心任務繁重,沒有產能為試模加工。
1月21日,上海黃浦區發生新冠疫情,疫情防控的嚴峻形勢瞬間打亂了工作計劃,用戶當地的防疫規定攔住了團隊從上海到用戶現場跟蹤的腳步。
看到用戶協調一周仍無結果的焦急,張中大指揮安徽寶鋼營銷人員配合一起尋找當地具備條件的企業,可以通過激光切割板材20張,優先保證試模用料。安徽寶鋼現場服務的技術人員自主在一張零件上印制網格零件1張,為試模做準備。
1月25日,汽車用戶沖壓現場試模成功,零件成型正常,未出現開裂和起皺。1月27日,因疫情影響,安徽寶鋼現場服務人員將印好網格的零件,切割后快遞至寶鋼股份中央研究院進行測量和分析零件成型情況。
張中大密切關注疫情,他和崔振祥反復商量:絕不能讓前兩個月的努力在此擱淺。
可是,疫情防控下,問題一個接著一個……
因為疫情防控,上海服務人員不能攜帶專業設備到用戶處進行零件網格掃描,零件在現場放置時間過長就會氧化,影響技術分析結果;零件尺寸過大,整體郵寄至上海會發生變形,影響分析精度。
產銷研團隊試圖把大零件切割成幾個部分,但切割會破壞表面網格,影響分析結果。過程中有人建議,在切割時合理避開減薄風險區域即可。因此,在印制網格時,張中大和研發人員商議預案,將零件的重點區域劃分為四部分,預留出可切割區域,重點保護減薄風險區域網格的完整可分析。安徽寶鋼譚曉衛、楊丙昆與用戶協調辦理出廠手續時,將零件帶回到寶鋼加工中心,由張中大與崔振祥通過視頻指導加工中心操作,將零件按照事前規劃要求細心切割為四份,并做好了表面防銹措施,通過快遞直接寄到寶鋼股份中央研究院。
周末收到快遞后,工程師崔振祥、張驥超克服各種困難將零件拼接還原,第一次通過這種非常規的方式完成了數據掃描分析。2月1日,完成網格分析,實測區域安全裕度均大于10%,成形安全。結果傳來,整個產銷研團隊和制造基地歡欣鼓舞,團隊的付出沒有白費,密切協同讓半年的工作在疫情局部爆發的情況下,兩個月順利完成,解決了用戶的燃眉之急。
2月2日,安寶下發訂單L1EC004522,青山余材31.14噸全部發貨交付給用戶正常使用。
至此,歷時兩個月,青山基地供應華東某汽車用戶新車型超薄、超寬普冷發罩內板試模料,技術分析、拓展生產與用戶試模一次成功。本次新產品開發保證了用戶新車型下線和量產節點,突破了青山冷軋汽車板規格極限,釋放基地制造潛力,關鍵是原材料投料70噸,經過產銷研團隊精心準備和操作,成材率100%,余材量為零,產生了良好的經濟效益和社會效益。
該項目的成功具有積極意義。目前寶鋼股份多基地、多品種、多產線能力,為汽車板提供強大資源保障的同時,也增大了產銷平衡難度。各基地受用戶和品種結構差異,汽車板生產與質量水平參差不齊。而同時各競爭鋼廠供貨能力顯著增強,實現了包括超高強鋼、高表面要求外板在內的批量供貨,導致常規汽車板供大于求的矛盾日趨加劇。因此,如何進一步完善產銷研協同,滿足市場急需的產品,拓展市場,維護汽車板市場份額,提升寶鋼汽車板QCDDS競爭力成為寶鋼汽車板一公司多基地新模式下重要的工作方向。